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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水2

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发表于 2010-2-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  注:表中数值均为平均值。
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2 b$ O5 B+ Z+ L- H: n8 u9 |. N7 D* c: M% ~3 s' x2 I
    + A' @) ?& [7 Q

. e! S6 x5 k" K( ^4 P! j; n3 |# W, x+ q* J2 L
   ②问题的探讨
- j6 S; q( g  a- M6 }. @. W& a% j/ d7 O4 Z9 N- \+ f

! J  _( R$ ?9 F1 k3 d
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+ _/ f) J2 o3 D3 f7 }2 M5 \
$ o) O8 r: K3 A! t, V0 m5 p' w5 f0 g& s  工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。# V& T% v" v  Q0 T. P& V$ F$ ^
% k: c4 s( n; {3 t( ]$ o- P% p

* r: I2 @" i7 L2 A8 a3 J: M" z$ Q0 M9 O8 z8 B3 J( T

1 _# E6 O9 F! r, b$ p7 V  |: y8 J3 h- s# D; K8 a, V* E

  q3 h, e3 ^( d* c  2.2 铁床
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0 ^  a' O2 i2 }4 M5 l. m9 ^; m' }! L% M; A* p7 T" D2 r" ]; ~, `9 m
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" T8 a+ U, W% i  Q0 f   
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  ①折旧费为0.86 + B) z9 v1 ^" A/ o9 k
    元/t;2 V# R6 c$ v3 e

' ^- Y. H2 D" Z  Z6 z. Q1 N
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5 C4 ^( V% i8 V/ }8 r8 f* B

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2 p7 r; |3 G3 `, J9 J; s" V2 ~
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4 C# a: d/ M$ |; c3 z1 H1 x2 ~2 B9 X0 }2 L: U
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  出 自:《中国给水排水》2001年 第11期
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* @% L% q8 s% \+ Z- ]$ E* B* L; B2 e: g, j& _6 p
    ?! E1 C7 I; g# _( G8 `5 m
        Fe-2e=Fe2+(阳极反应)
7 c5 r& b3 {# l( r6 C- y8 w2 [4 {1 G
$ q' w; k  p  B) T4 F% w8 \
% N& B0 {/ W/ Y0 z6 T/ ]% f; S7 e
  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
3 N  A# a5 ]) _* e1 S( V
+ {6 ]  X0 t/ }$ B1 Q  i) F* T' m8 P9 e4 `6 Y

& a! j9 m, e9 h) Q( h1 b# |( S6 p  ④药剂费为1.02   d& j6 ^0 T3 W; m0 i) U  V
    元/t;
3 ^% q' |' a5 U7 ~4 u9 G; H
/ e4 I" I( a# b. Q% F/ t( C6 m6 K+ {% }* `: v' P- v
7 m. V- h- I# L" G6 n% d
   a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。
; n' m5 R0 ?9 n# D+ j0 {4 V5 o2 `2 }1 \9 }5 Q7 I

, Z" O2 v9 f( R) d/ L
; J( Y+ Q  t) m   当有氧存在时阴极反应如下:
7 e9 D7 }# E6 \% A! h, Q$ _. x- {5 `* z( k( J+ e8 V0 P

9 Z  V% K( ~& s6 \$ @3 a8 z0 f. s: e3 t. g
   原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。
6 y: l% w+ o/ [! B, a5 Z- y& R1 l
! U3 u% y/ A$ i# m& r& W/ [! C: p" a
5 A8 Y% r1 w# N/ h" E* O
% o  u( A# C  n- s# \  4 ~6 J" Z( s: _+ \, _
        E0(O2/OH-)=0.40 2 {) ]  e: d. t$ i  u! {
    V
& m& z- ?- O% ?( e
/ ^% ]# e& @; M* n/ q" C, w& \0 D0 J4 Y
% R7 X" w* `6 g$ z
   铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:
% y1 R/ ^* n0 N' l7 g# J% M/ B8 X# {  n; z

( {2 k) {# i0 f0 u0 ^% u5 X0 D9 h+ R  h$ Q4 R9 a3 B4 Y. f8 E
   为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36
7 Y8 h% P2 e8 a& _  d,HRT为30 min。
9 A% s) @, D; t" f. P1 h( }8 U) U/ B2 D6 [3 Q2 q) r& c! B5 u
8 @$ R# S) C; `( A1 N

* y8 S8 _0 O" y7 \* Y! V  6 n; Y# x* G! H* a, H' S

3 P' ~9 x8 L  M" H7 J( Y+ H8 ~/ P/ a, q- c# s

% D! o# }7 u! C, y2 l5 E! A, b: G6 r. \* `5 z

3 [6 l. s; A! r- K7 \
- F- y" a5 ^5 ]: H8 z0 H  ; H+ A" Z. W0 h# {3 \
    2.5 砂滤罐$ m& ?$ X6 e0 c$ D4 N/ s5 }

8 s9 R9 q: Z3 r7 h/ q. Z& q  d; d  c8 j1 P: I1 [+ T7 g

" ?0 S% h. D- o/ u0 a8 N  
. q* X8 i* Y; [2 u( g4 @* D& I/ x+ V, e0 x% t- q1 e0 S( f
7 s( g6 c5 R2 r2 G

& b/ L4 ?& t& s, Q8 W5 d; K7 X! a  S  D$ S$ O# r

3 S# [; Y  b& Q2 {2 \; }( s  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30 9 a# h' D4 R0 y5 A8 u5 \" z& Y1 a9 \
  元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。
7 J8 s* Y2 g' A7 i! g4 g5 G: k' M/ d, V; t% {- B

: I9 Z, `1 d5 n' \4 @+ m+ M$ q5 }9 l6 y7 \2 ~4 K
  表1 处理出水检测结果$ }9 g9 |8 _" @. U9 U; |
9 i/ P% {( |; a# ^  D

2 P6 V$ O/ K4 u+ H; L6 w3 s
& z6 A/ G$ J5 c  ! V" E" j- \7 E7 h/ J: `
    2.6 活性炭罐
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2 n4 U! R6 r, B- m* C2 h1 L# O
( X0 Q7 C" o- P: n% K& Z  3 处理效果分析: q2 E( k6 m5 j0 h" F# ]6 @5 K+ b

; `' c, b2 P7 K# `7 {: e
# t8 t5 n/ ]; N9 b; q; ~  C' N1 V7 `* z) ]
( P$ ~6 ]' V2 k, A; M) U! ^

( A! H  i6 u# I" G0 o
$ M7 J' @' m0 ]0 R1 |
4 X7 Q2 @; ]# b8 l    1 原水水质
4 n0 K# c# l1 \  V: f  S6 j* X# q1 W* L  8 a8 Y( \. j% I& X8 }
  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
: l/ |1 Z' Z2 s6 D$ ]7 A   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。3 q. F9 W9 h7 @/ ~
    2 方案的确定7 ]( [* \/ \- [5 t: j
  
6 Y4 @" P  g- w, S% Z9 O  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......

0 d' b! J( b7 w! B4 p9 r  m, R) F! S0 J( D
                            3 q' y0 `( |6 B2 u: H2 u+ u; ~
. z9 Z$ K6 e& N" U' J: R( d! C6 n' Y$ f
              
! H; J0 D1 C6 d      
& i, _) ?% |/ i: @! Q4 Q' g+ D% H, g0 @1 N2 T
1 g* M" i* X3 x- R. b/ }( L

. q, s; F# {, {1 ]2 w& _2 N1 L# Q5 D7 ]5 D% l* n* I. E
  
* ]6 P, a( i7 D0 C
9 o/ O& z0 o4 s* J9 H/ v7 `5 y
0 l# P" u* v$ N" E9 N5 A  采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。  F" J2 b* j9 ?
* k8 L3 ]  t/ t  C) n/ R

- ~' Z5 M8 z) W+ H; {' N* b' n8 {/ i# g% q; b7 A; I) m/ j

+ ~6 p, y' {; }( Y% Z% R0 n% e5 I7 l: I4 f, }

- {) S5 m9 E8 J8 X  q    A% p2 t. a1 y; C; n( y( S
        O2+2H2O+4e=5OH-
8 R# g( U! C8 Q) r9 M3 _" M0 T" |3 @3 z
/ i; i% T2 t& B" @  {# I8 x
3 f" ]2 k  y" X+ h* {
  
" ^+ k' J. a+ @, g9 i8 s8 |6 |+ J0 U& C/ n+ d5 s

  ?# y+ w3 x2 U* i/ S( k' M  
' o1 E0 r  S3 g        2H++2e=H2↑(阴极反应)
# V" s; d; r6 j8 }1 x9 F7 q7 C% f8 P1 _4 d0 y* ~  ^

! l2 I% L# B) ~, v: T! I/ Q! C- a- ]* V) I
  ' O7 _  O3 a4 n

; X8 o: B0 t6 d% u# B, }  A0 }# f( k! h5 z
  
5 B' U) b. d  Q  b: f$ c6 C9 f4 U' E  N
; E& t4 C* }. d  i8 @8 R
  ⑥活性炭填料费为 0.65
! v  H4 ^$ `" G5 ?5 Z! B! J    元/t。
6 f2 K6 m: h2 g+ I$ F
7 J0 I5 m* s: y- q3 ]- M
2 d: G) U" C. {9 P
' t+ G3 c/ ]+ \6 s+ F. |4 {) P8 W: \  , W% F  c; k" |( C" b0 ]# }" h
    2.4 气浮系统! H  w, ^7 z8 W. n' ?
3 @4 z) m2 W) z$ m

; f" Z  q& k: e: t" M4 M* j( ]1 C: Q8 p. w5 i
  9 p* J) @/ s( T( Z1 e4 a1 P
        E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V
' X, I* T: Z. k" }' Z6 I2 |3 u% l* i0 [! U. s6 ]0 C

4 ^7 {( Q$ a$ B
. ^/ }8 D$ x# \4 j' q' m  
( C3 `5 j& h) T/ l* P$ D# g% u8 V1 ~+ |7 ]# F' u
( O7 y  ?7 J3 F) l( j, L% [" d
1 V! B: o) J2 F2 ]% s
  
- l- j8 t2 y  m) P) ^" f: W% S/ Z7 d/ O4 o3 v8 `: {# w2 E# [, ~

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% B+ J& h/ b8 \: L: r  D/ `
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5 N2 C. p* Y: A/ C) X) u( @% |  ~6 i

) Y: `) U% L0 D& p% ~
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2 P4 t- b+ ~3 o0 ~5 N  {/ n+ v  g7 C   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机
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0 t5 F" P# _# H2 o' F. x! k2 c* Y/ o* b

$ d' R* D1 C: n   从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1
, W" R/ u, L; z5 A2 ^  h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。9 V4 ^/ m; T* G9 M+ O" C3 m% z
3 w3 P4 z# y3 Y! B7 j
9 h) m5 f4 f* a- a) k
0 f/ h( v0 i+ s% h! I+ Y
5 Y& ]$ E5 k/ R1 e7 v& D  T
5 }) l! J; N# _* r' R
& i- X6 p& _' @% w' |
  ' c) T1 ~1 f$ T
. T* ^) A/ j8 N0 w" Y

2 v7 O* E& Q( ^/ Q# s/ B7 [5 m9 B1 B) ^. J9 e$ n! q! a* Q

/ O( Q0 |8 ^- E. |; u# l& I6 j8 g" i! j/ q4 b, J
  
# F) R& t) y: e5 r; D- v
2 d% c4 r! L) q1 l6 \' j; J' o7 a' P. `0 [7 X

2 J% ~2 q% o( I2 F" d4 B   加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5
3 y+ f' H# J2 B) o2 G" N  m,HRT为40 min。
0 J- P' A! d: |7 X4 w6 \5 s3 R9 u( ]% V  i" R
4 m  ^6 ?, m) O, ^
; }5 t. F+ F5 U* K* Z
   ) N1 L, z  R' B; m8 Y& D& R7 E
    6 w- ]& f8 u# F/ y
  
2 L" A6 V; ~7 n% ^; E  q     ( b1 F" e, |' [/ ?8 ]7 v
          项目
5 ^$ f, Z. F9 F. \          pH值  }( o, M5 L: r& u* t' U
          COD(mg/L)
6 N6 ^: K, M! E" |0 D          色度(倍)
6 _8 V/ L& i) V          苯胺(mg/L). b2 v: R# O6 N
   
8 b, q& z  {' r5 o+ W- g     
3 P. e* F4 T1 D2 z( ~. H( E          染料
; ~" c$ h: q& ]: w          中间体
, b: y1 A1 f7 A; g3 ~          染料
# i9 \) j) L. F$ a) N  m          中间体
+ s7 {3 y+ _4 j, i" X: M3 b* q/ a+ r          染料  f3 W" [  ^5 [
          中间体' g" N' g* `  u" d) X8 q6 l/ k
          染料5 N, B5 a) y6 U% ?$ C) @( L0 P5 Y
          中间体
8 b+ O/ x" o- H   
9 M4 D' e  g+ G2 ^     7 c! h5 ^' X3 O; j: V: M
          原水2 q% g; o# _8 j
          7.89
+ e0 _1 u! ?6 o2 y6 R5 l! a" `- @7 Q          5.001 C8 q7 F6 Q; E! r6 g6 X
          798
9 U* v9 G) J+ T  w8 J8 ]* g- m          810
2 X! ]4 f5 |9 ?+ B          4050$ }& S6 D1 b1 f9 `, f$ M# z7 ~* e! [& [
          3000
( ~$ A& x/ V& U# d6 _" A          10.95
) d* g+ V: \/ l" @6 @9 X. o          9.29' d, K6 D. e* B0 `
    . @+ v; j% \( R$ ]* E( O+ [0 {
     
: y: D0 p0 W6 C/ T          铁床
4 l" g* _9 x$ e( ?! \* p3 }          出水$ j/ |. D+ p; r, q: m
          7.93
3 [1 k% \* ]7 R! M& G5 G+ M; c          7.367 z8 f% V1 p  r% ]
          7862 ?7 Y6 U; H( t  i& l2 n
          7911 N8 i. [; u% T' x6 F
          1900
) _( U9 H! G) O0 {9 ?# j% E          1000
# q3 u4 R6 o- ^* S; H          29.08. a' ^& ~7 G, c8 W: E
          19.128 q4 K. u7 M  X' n* c$ l2 T2 E8 k( o! j
    ( w) _- _7 j7 C  h- r! j5 n
       d1 \6 ?9 e- c4 s0 x  v
          去除率(%). m$ p" ~( V  N: ^( t% F  |, m) D- M
        ( p( r) Q( E. b1 Z+ D+ O; J7 \3 w# i
        5 Q, [6 g1 b6 a" H! f) Z
          1.5
  j/ n* h( ^6 x+ `0 j! K' X          2.3
9 B# l. n! z- @+ P; T          53.1
; j: p/ ]$ S1 G          66.7
0 a0 B* c, u$ _- D8 ?% Q/ v0 E        
; b8 }) P7 R# [  h3 U        
' e+ a0 s7 C( Y5 f. F   
& @6 [+ t2 W4 V  E" _* U0 z! j* R     
$ L- z* k" N* Z/ `( g9 _          气浮池
0 |2 C1 Y6 @  D4 N% ?# g: h          出水
: X8 [& U$ [  j3 [          7.56
, a) C: O8 P/ m          340+ Z" g$ D$ R. o. R, V% L& ~' m
          1105 p+ N/ o& k: i; E' D
          1.79
+ o1 ]3 J* O1 m6 G    % Q! H' [3 U2 z3 G" n
     
7 L% ]0 b$ k; o+ E; a          去除率(%)8 B: X8 J; @) i# D9 G# X! R5 y3 r
        
( T" r* Q9 c0 w3 ^: y  `          56.7
4 a6 J! [2 E( |4 q9 r5 T& L  p          89.0
8 b( k1 N# q6 D          90.6
% w) R: X3 |2 J2 q: E8 v   
1 s5 X2 V6 x+ k. N% B6 r% t- Y     3 g, }5 F( x: @: v2 Y  d# s1 C
          活性炭罐0 |' \5 d0 X/ T: d2 u* O. ~
          出水
* m" u6 H4 A! J) A# l  _          8.09: O4 L0 y. V$ {
          141
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          0.22
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          去除率(%)6 w& k9 Z+ `' a# c, q
        
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          87.70 y! o' C+ P9 D+ Z3 n& `
    5 w5 T. \3 W* O( }
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          总去除率(%)
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  对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。
4 i4 m( ^% o; Z0 x& A* j+ w, U4 h- A- P: `/ v3 G2 S4 m8 e
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) F$ C+ p( f5 V7 x5 O   设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。4 U/ i3 b/ o# c5 n& z  E9 U9 ^
5 y5 e, Y% D" q. z

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   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。: b& q- ?! I9 J, J1 b! E, m
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  ⑤铁炭填料费为0.22
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1 ?2 }% {# R7 e6 [# B   b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3 * T2 U8 W. F6 _, m" K
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' ~' z6 C( U1 o0 l* Y2 ^6 y$ b- \1 `    2.3 混凝脱色系统
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  ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。/ p; R2 X7 D% ~; y8 ^
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* M& e$ h# Y- D2 p% R   铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4
4 }3 q. q# I; C/ s! a  min。
4 m. i) a( c2 p! C1 J
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  ③电费为0.49 元/t;- n2 {0 m. `; `7 F

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  2.1 调节池
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        O2+4H++4e=H2O
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  处理成本为3.51
3 M3 u3 c3 l) W! A    元/t,其中:
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% _$ H7 J, z; V" p! o3 C( Q  ②人工费为0.27
# j7 j: k: B) m    元/t;
" w& R& T( y9 {- E2 l$ l- l7 M6 ~6 }3 j- m7 N
- g, o. J: d4 C  K! V

- O% o: \. {% @" J  1 原水水质
7 @( |) z% P" ^1 T9 h4 r4 m
3 Y: f0 W0 x7 Q! g- l# Q
: ]9 r6 {$ T8 F9 |
) p. `; k& m* l# L, y& {  从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。
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