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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
! q4 g, T! c1 ^. Y1 T( J* C        ' A- n$ ~% K8 c# b6 ~
               
9 ]8 Q! g7 J/ {         
' V" F7 I7 g; L2 {7 q0 {' n1 c2 P3 Q            $ h+ v/ N+ ]  A  i
              
/ p) ~+ h& O4 e3 K# |$ b% B1 T) r              
* f/ H5 Y! j7 J, F  E                     
' ~4 O: r& F5 s6 D: y          & t$ D+ B% \5 y
            N# B6 b+ S7 \4 H4 j! [1 N
              & t- _. I& E0 D. V6 p( q
                          
* x4 W; g! J3 i1 I8 Z               
: v- K% a( T) G/ f. f4 J5 z9 r. M* v0 f- g
5 ]: t: U* {9 `# J& M7 b4 E% K
& q5 p0 Z4 p* m* k
1  概况
" R6 R* M, T, E& _, [  s  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 - Z0 ]; a* l) y1 _5 B1 _. t

  B5 ?5 `: i# }1 }  ~% T4 Y8 S0 e" D8 o% R. V/ [% a

2 c6 ~& H/ J& E8 U7 L! a表1 废水水质情况
. X2 e  L8 I# k, M& ^+ B5 n* V; A& b! I% v6 s# V

0 T" ^8 ?0 I+ p8 |* d- g; w: G, o0 j
项目6 ~& g4 ~9 e' X) U& G  u5 i. W

" q! m* |/ T1 w* \9 d2 M8 z; pCOD cr(mg/L) 8 t  d7 V9 q& B& [
) E* j! D, l- f0 V( ]" x% i
BOD5(mg/L)
# c2 g, b9 p! S2 Q! f& T. u+ f. w6 Z. E7 {3 `7 @+ S
SS(mg/L)
- M+ Z3 l' B; |, \3 z' s+ x" L8 M% i, R

' @' v- ^: B; h洗米废水
6 r( b( W1 g# j& S  n. ?+ D: x8 ^3 P1 t
1100~1500. @9 m. k; w; a
  \9 D9 P+ `- @1 ~5 [( n
400~600
  V" n' _* H4 K/ G" x) ?7 \6 ~" f3 f$ p0 r) W# C
150~200% t. o- Q) @1 |" B- F0 A
2  工程特点和设计方案 1 B& N- I0 u5 w! k) i! w3 x3 m  N
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
/ G4 S4 ~7 W' t3 v1 w3 ]( s1 O3 J3  工艺设计 / v/ v$ |9 g, N* y% `0 Z
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
" n0 w/ W$ @/ z# W- P $ \7 L! ~; H" Y: E) Q. |: c" m- D
3.2  主要构筑物和工艺设备 ) V( E$ X! ^1 ]0 o+ b- t
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
* @0 p5 O6 f/ v- m8 H8 @3 A" d! J4 ]$ P" X" V# j) ~
) m6 m5 B2 T1 L% J7 s" V7 G

$ s( W0 s) I! j$ G- b+ E0 T7 y8 u表2  主要构筑物及压球机一览表 0 b9 M+ [. m$ i( @

- H! ]) J5 e8 O- u
& g8 o1 I% m  G5 c' @
7 c9 g/ ]7 ^5 u序号
2 `  I0 V$ c% L
! c6 M( ^0 i$ b! q7 V名称
& |+ ?* c# |: j' _
4 H# J. m6 q  z! m- _" `型号、主要尺寸
% s. w6 s& o( |6 c) H+ r
; i( O: a, K  g& x备注7 r) P! v6 H1 e* l5 w* _7 N
& G, r) b  J3 }* ~" B4 k

- z4 M+ o: k+ ~3 R1; k9 |0 f% @4 u- O
6 u9 o8 I2 q) l4 r& a% j
沉淀池
% O5 ^0 O6 m3 g% _
5 c& \; F5 W0 b: B3 A钢砼4×1.5×2m
* e& E, v  k) A
" L8 L% a# s9 t* rHRT=2h3 x/ H7 ~, w( \" q
* b  ?, Q8 p$ F/ a# j

/ j( I0 Z" x9 u8 O# a2
7 l7 u. @9 v, ?# X) [1 b/ o4 ]) w$ Z# ?' {
水解酸化池
5 ]0 @# }6 f2 l8 M2 K
6 y& b! l3 J) \" T钢砼4×5×2m) r6 T" s. |0 k2 F

0 L" M; o) e- z& SHRT=2d
8 c* e( u/ H/ p, `0 T& b: x$ A* N& M5 D+ H

. Y" M' ^* Y1 n, N3# g  {4 ?% i/ _7 J* k
* j+ }. g" s% p. k
SBR反应池$ `2 E) t# g9 _  T
: C/ g9 E2 o$ T. ~3 ?( y' H
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
% T& K2 }5 G) T6 F1 j8 A9 [# H( p9 }" b2 Q) p% s
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h! J! P, A% K; l1 y
5 [& d, e& P: `. Y

8 G. l. `9 z, k/ k! Y: W% o4- @# ~' L' B5 I6 ~7 s- Q5 |) \' R
/ G  S: A. w8 n! [
鼓风机房
5 z0 g# i, f: q
& z. K4 t$ z* j: K. Q. L% ^
/ X2 ^$ B' ~  b( X
+ n5 @4 F' G5 T, A1 j8 c% Y利用原车间3 ^9 S9 V" \- I6 [1 L8 x

: E( R+ {7 c( R& z
+ }7 c/ ]- O7 o) G7 O
4 G, Y9 Y3 R, E, t- Y: }9 w; R表3  主要工艺设备一览表 . m# K/ E- l0 w: T
7 Z% O6 o. o8 C( X+ w: v) Q; X$ a

/ x$ [- Z) x; p) P9 R/ C; R; A4 X2 j7 s: T8 ~
序号
# }! W8 a8 y+ F# R$ p+ C9 I. a' j6 m- s
名称
( C0 j3 p* W  B. f
$ ]  X" x& N$ }) r: T规格
+ d" z' o2 V0 S4 D
* S+ _% r  w( H5 U+ x- Y7 O8 T数量
$ @& u' i0 f2 I6 _) c( [4 N
- A6 r& G/ j5 M. y; ]9 c* F备注/ {, T% ]2 x. S4 M* a

: {; w2 z6 N+ b+ b  b& h
1 _. V: m+ y' e% J7 D# C0 V14 k1 @) {2 C/ {* F" D7 A: p1 H
( Y" G/ ]1 g' Y5 g! O
污水泵3 ~% E' q4 ^( L3 k  l# Y

: `/ Y4 S, [* p6 E9 J( M; f. Z3 E' t50WQ15-15-1.53 b7 ~; {1 q+ o# K
/ d% X& p) z' B/ K7 R
2台* a6 j' ]9 ^2 c* Q2 O' e$ N2 }+ Z, M

- ], F7 j3 \+ z' _+ T+ M* `
9 j7 S8 r. @  v% e) j1 {
) T0 h- C  t0 v6 h1 Q; ]+ D2 ~8 u6 d; s( [0 [
2' I0 Z( k4 v# N/ b1 U2 i! k9 p! h# l- {

" K% l0 M, `# {6 O曝气头
7 G( Q! n2 I5 o9 h# T0 }+ R0 Q4 ^( F
ZBK-A可变微孔曝气器
5 D; K. T- z3 M7 _  h1 S
! F% H. U+ h. Z6 Q50个
* n. x7 j) e( P. G7 _* j+ \; l( {, ~
; d( u0 s, Z: f9 {+ @ * ?% r2 \; e6 T& ~. A
# l& X3 T5 I. E) B! ~  U3 u

3 Z# J- R( y. f3 Z3
4 o4 H+ H" ~: D0 A: R9 A7 J/ c
# p- O1 y$ M+ X% i4 Y! P3 P罗茨风机
; R9 d$ \: h6 ~$ Z8 Q; m( ?$ Q% Z  x5 D) Y
TSB-50
1 l$ K8 \" k& M1 x! [; z
  P4 C0 l3 s# N# }/ w0 s6 Y: [2台
' L1 e. B) S9 r- g- R
3 c$ u# t. [3 x& w9 MQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW * z( Z" Z$ r3 c/ `% ?; K$ y

0 h) \, W' J/ ]4 ]5 U$ L7 O
( M6 y2 R0 J, f1 W0 J, x8 b4/ Z) p3 M) o. z$ h8 V+ z

3 e2 f& x4 _/ o- c5 ^% L止回阀
# E& d" D- w6 r  S+ ?
1 |' m0 D: I4 }+ O( B$ r$ B" cH44T
- ]" B+ l4 v# a" c6 ], L' J" T% C6 ^& j% n+ @
2个
3 B1 v! d/ l5 v- C) [* X3 k" v4 P- o9 H8 T

1 U, J) Q2 I& o$ x8 g: U; D3 ~2 w) @4 I2 a4 W7 {

, K$ i6 H; O% f5
9 v( _3 O9 ?) W2 P3 t
5 A" x) b/ [9 A; ]" @! S球阀# \( Z3 c, I, ?" l# O+ _

/ j  j% G8 ^. A, X; y1 W% R' jDN1505 a$ o9 W! ?: m" B! l
2 }- a2 w: q; t, k  ^
7个1 I( V+ [4 k6 B7 e

2 h, z2 g$ s7 E, X0 |
' p. F4 i6 ~- g6 z) o7 V4  处理效果 0 b5 Z3 S% }1 t9 I2 V- [1 K) Q
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
3 M* s- o3 a$ f1 n- k/ u. @& r# H' z  b4 c! l& v& ~7 ?

* A5 Y- q( N. Y' B5 I3 }' V' r$ s1 R7 o2 _9 c2 d: L
表4 废水水质检测结果
! [: C: r3 w" q& n) b( P; m, N
7 }: _; P- z6 Q/ _
- P) V1 Q- r; X. x- b  J& }; _6 U7 P; q+ `9 D' h7 t/ l
水质指标
. G( f& j# e7 e- a4 q/ u0 K; e( ]- B1 j( A4 Q' F9 ?# k
COD cr(mg/L)
+ F+ o, ?9 ]% h: d. N7 ]
  F9 m! l. Z4 ~, k2 sBOD5(mg/L) ; d& y" q; ~) c

; R) g6 c' ~0 c& CSS(mg/L): x+ r1 s6 y+ f
; J' \6 j, X* y, h
" I( D# Z+ r! k
进水
/ H( f* Z& k2 ^+ ]+ Z) Q$ C6 X
8 p* @4 b8 T: d) Y1500
4 e; o/ c' y% k1 s4 ^, ~1 m# `: ^# Q  q- i2 C- U; Y  y6 Z/ X) ]
500
8 k! w( L- O# Z8 O, a5 t1 _% @. m* v
# r& Y& L8 P' u# a140
' `* ?6 y( K3 s( W* l& x' D0 }! l( u1 w, S* N8 |) X

7 z9 M3 v5 D" u8 R出水1 }. i( Y0 }1 U3 Z$ b
3 f3 L. [) C9 ]  u% p* F
56
* \! V5 k! m$ h% g  _- i, l
/ j2 c6 x2 ~8 l3 q  m18; _" E, ^$ }: }( j' F& U
5 S/ E- A% ?) k  D" k6 m
8% A" u. D3 I* p

; B, @+ Z: D8 `/ M
( g$ p! K: q( i# t/ q注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 1 o9 V' ^5 O" a
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 6 Z( a" V& _, {0 R
5  讨论
" O8 m/ a* p. X0 a9 b! R5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  ; b$ R& v2 v! D+ G8 I/ E3 ?
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