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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水5 h) B7 j7 x, J5 x  \
        
! H2 ^8 [" b. v9 u9 q3 b2 J- ~3 N6 N) u               : N1 H5 B" d' `
          2 O. e% ?4 `7 n4 C+ U# C, }5 e* ?, _
            
4 N0 ]" Y! ]/ X: I8 K9 V              
4 n% E# W+ p6 H' ]+ i& n              
, @& I/ p. }6 j5 o                      + w3 q' d) _) p. x5 B
         
( G+ q  A5 N+ h( U/ L( x          ) P0 I9 I& D2 B, Z
              ) M- j( ~( M2 B; f
                          7 M2 {) |4 s2 D7 a+ A/ U
               
3 g" F, L4 s2 g% C# J3 B/ E/ i3 i( L4 M- |" f6 c

) y  I. ?+ `# m9 o% L8 _4 |: _/ l$ w% a9 ?
1  概况 $ ~) p( b) Z- z+ M  k2 K# z7 b" n
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 / l% t$ q* A6 r- @: P9 G1 k

( I# |: C9 p4 Y# ^
4 ?1 X2 E) c' y9 l
0 A6 T) a" T8 S5 F  J0 K- k- W表1 废水水质情况
$ o8 q# J' B% u; s0 ?% m
# i% Q6 c- ~: h5 n5 F( ?. Q, j0 i- K1 s
( b1 }: x9 m- W: x1 o. N6 H% P! h! Z# \3 ~
项目
" u! {: N1 P! m8 t* e. T7 s! s# [) z1 e4 \) \  f* g
COD cr(mg/L)
& i( \, P+ f6 B) K. N" J: M( z. P# _2 f! X
BOD5(mg/L)
% M! h+ q( x* b( E! w" F% P2 q, G% ?2 e0 {; X
SS(mg/L)% |: |1 T. P% g& L) L: o

7 d7 Z+ w: n/ ]1 T. u* q) v, `1 N& f! A+ A+ p4 u
洗米废水
- Y0 @( V. t; P; b& [. l3 h* U. f. W& l; d8 A4 D+ N2 b
1100~1500
/ R! r$ ^  C2 h5 O
8 C' A7 R- v. w+ X( N' O2 p9 g400~600
$ s8 M+ ]4 j% K! Q! b5 N* e
4 ~+ s$ n& [6 e) T3 E150~200; R4 E; e1 W/ e; `% N
2  工程特点和设计方案 0 v6 {8 F5 }$ t
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 2 f5 E2 C; [2 g( N% f
3  工艺设计
  P( T, h+ ~& s% P$ ]6 e) j+ m; P3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 / Z/ L2 {' U1 H, @' ]; O" [
% _3 S( ]/ ~* L' t1 G
3.2  主要构筑物和工艺设备 / Q' ?. {3 j0 E- T1 b6 }% H' @0 R2 P( \
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
$ e7 \8 n: D3 ^; p) q6 |0 f4 h# j, L# H& L% _, N! n% x  l

( r) p4 Z; V  ~. @- E( x5 }* e+ |$ F9 x& M4 v
表2  主要构筑物及压球机一览表
9 V) J3 M3 J% z: C, _4 h, n) Q7 c$ j* K2 Q  Z. u8 l5 z

+ q$ q  M  P" g4 [0 Q8 s2 K; o* P& C( j& C  g0 b) K  r5 b
序号: s% O$ d. w5 J$ y0 [/ o
. K9 L+ Z' C* \4 |) I
名称  y% X& ?, v: F9 w
3 D1 E) Q- b) ~  g1 a
型号、主要尺寸6 }* D0 G. m' a8 ~) s. A: G

! d! g: j2 W; n( W9 h7 z; F/ I备注5 h% |0 j0 P7 ]- T# Z1 b3 _' y

$ E) k& L6 R$ E" w
( n+ q( t  A7 d" i' t9 S: j1% E$ V) E' A" C! t
* K7 s7 G0 H2 b4 ^7 m
沉淀池6 Q" a' p* m8 `2 V  `% u3 S

) G* {0 w; r% l钢砼4×1.5×2m/ A/ h/ [- e, V) N: |3 e
$ }; i% O) d8 r8 F% X$ A
HRT=2h
4 u  G6 x) W) w
# i2 J& e6 U. _$ }( _
0 _* C3 Q) ?/ @3 B% ]/ v! [* T2
1 C) v9 z7 Y* N4 A; y* I  V3 H) c' D8 a, o7 }" j& U
水解酸化池( q2 k6 J  Z* L! n& O9 ?) ?
- `! B& w! e+ Q5 j* k5 s  O
钢砼4×5×2m/ j/ r$ h1 t( m( E. v
/ z! [) y9 }+ `& {1 ~
HRT=2d
# ~; |! D! j* }* W: e) c, O2 |/ K* ?8 P! }

" D# m+ T; U# A. e, K3
$ n. ~% K1 V( M% s* H
- d9 ?3 j: F+ H9 j- Q. NSBR反应池
! Q6 d/ a1 N( E# N8 w1 ~! g: `+ m4 s0 M, o* v4 g2 w+ L1 t7 V
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
* P4 x6 h8 F/ b+ W# F& w
! n) B# G+ I9 e8 R5 s4 A# w& k2 f- R6 W运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h4 H0 [) @4 H" N2 }; S& X3 P. P2 W; ]
, r4 N& Y: ?3 h

7 q; ]3 L4 C% G0 G. v7 t40 a# P9 f% |% o
" B9 s( P" f! w
鼓风机房
7 e6 _* \  ]6 T% L% l
1 [3 N) i5 S2 g  F  F4 {; }$ J
& ]# W- {( x5 i. e; w: i
9 U1 I- S5 u" W$ O( B' E! \0 I/ t" {利用原车间
7 f( H& {4 j! b' E! D* D1 m
) x/ X) J  S6 w  k4 H% f8 I$ k, \8 t: l! e! W8 M8 G' P

# ~* P' j; ]' @' A% ~( B2 b( o表3  主要工艺设备一览表
8 K! c( }9 R: K6 }9 v
! K% ?  N* ~* ]0 ], ?9 a
1 o0 t- i# H% L0 Q2 w- p+ j
( t) ?8 O# J0 }, a4 ?4 Y$ l序号! S, v5 q6 j* g. F2 p
9 p( q. S0 j$ o  ^. k3 K$ D& h, V
名称
8 n9 ?- Z% n1 x. q/ F) x
( s: P: u% I4 Q8 |  D规格
3 W* F! Q- W! _6 Z/ q6 z
# F* j" ?) k2 }1 f, _" n数量
* ^9 A4 Q1 U# q& w6 p
0 D0 I# H& }  A备注
8 X# A+ C0 R1 @1 _
  Q, i$ h7 v. t( G( c' Z% O% ^! x4 ^+ ]9 b. d
1
* j1 O; k7 r0 h# y  m
$ s+ X8 R7 I; n污水泵
, ~+ }& X/ R& O- N: c# ~0 b% C7 a" Z2 q  X9 e. D( F
50WQ15-15-1.5
* j, q% l. E: r" k( s" f, h" s( W! P2 E- `+ f, S) ~: P8 U
2台) u9 E: s5 \8 L  U  r4 a

3 h) ]$ O; t2 Z, ^6 f, v 8 L$ ^( `/ m% K9 f$ m& }4 w
; j8 V8 Z  o& M2 D
& j- r5 v0 Y2 c$ U! c
2
3 |* w7 C" Y" n+ v# Z! j% s9 I$ c1 R  P
曝气头6 W) @/ b) T; P) f2 h- n

( o5 `; E5 ^) Z2 j1 ]/ t' O8 A' [ZBK-A可变微孔曝气器
( E% L& A% ~5 V' y9 |: _) D; z" Z+ e* h3 h2 q" C2 F
50个
2 L9 ^1 r6 @' @& C* p+ i# ^0 n# r8 I, X

9 y) s4 f' Y5 _* g0 m  |3 q4 R" m+ w

: U( E8 y0 p; s; S3 O  B6 G, P3
! G/ A' H0 t8 @( m$ }* T1 |
' s5 ~. E7 e5 w罗茨风机% i! X: z7 @# x% d

# {6 O$ X4 p+ A1 WTSB-50) ~& U4 L; o5 K: @' o& E  \

6 x8 D1 ~0 G5 o" E8 R( V2 V7 ^8 A2台! I+ J! t5 g4 u+ y" I2 v6 w' Y* A: l
) h3 W/ l& a  F* h1 ]% Q7 M
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW - Y0 Q8 t- f* i: g7 d; m7 G- b; g

$ k8 p6 o# {% Q$ x+ R; h& B# }2 A0 d# h0 w" x* n2 W' o
4
) d: l) O9 @2 Z& V0 s. Q" l; w$ y, N" ~; p3 \- I) m0 S
止回阀
4 t. h' j8 s8 c5 h2 n0 L* t  ^$ i$ `# k2 P+ @6 A9 z% F0 x
H44T$ L% n. O+ E* ^  x- n
8 l/ R- {5 d8 N0 Y
2个
2 _8 u# i; e8 b. B9 O! b  h
. V2 K; h* s1 t2 O5 \1 W : Y% _6 e8 N' k: q0 F
% A; S5 E4 H- Z9 f

) @, |& j; x+ B. M& y5% i2 m$ s7 Y: U- K, R" }
% V- j- i  l' i; W: W
球阀7 S% Y! k! L" M4 w- ~

1 J- [2 h  y( f/ L: ^8 pDN150
; v: W8 r- n. L* a) x# d6 ^* W1 O& |' n& I( `
7个
  [* p2 s! L5 N0 c; I4 \# F: x7 k; N
7 G* W, T1 C+ i9 s7 z, Z- |
4  处理效果
9 e; h+ _2 n4 @0 q3 O, |3 M  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 . j: W( i2 H1 e; d% I0 \2 v
/ X, Q2 G4 X' t" h; c- I

* l" c, w6 \( l
* {3 t; b) Q' ^) W  ]1 N表4 废水水质检测结果 2 m9 P3 E* U2 c# l7 Q1 O
. e# Q5 Y3 y- G' p2 C9 }$ F- N6 [
/ \# I, ^5 E2 ?" R

) w7 v( Z. r% b8 k2 t3 }' |9 L 水质指标
, a$ g2 m, _2 R" o
) F" v' d) J( ~4 ?; H; a1 C# GCOD cr(mg/L)
4 _6 J2 C. v" i, i% w1 g' Z  y6 ]# W4 ]
BOD5(mg/L)
6 o; x2 L# J# ^, E5 r- c# i/ E) z  r2 \5 `7 j& L
SS(mg/L)( s. f. @( k/ J$ P
* |+ I9 n! C% ?1 T) ^6 J

# ^- {" h$ X2 G! Y+ N进水% _* B# W$ x# R% s

3 t. h. y, t( V1500" i- |; T' T  v: E5 o; S
, V/ N- P# L, k* ?0 S  q+ a) `6 k
500; v! `: k, j- D* p! @3 l

- K0 o$ }  Z) `8 h" h; j& K* N. J! n140
# j% `5 {$ e! I8 P3 W8 I' d; A0 m4 r
7 ^" X6 F. i& S& `) F
" i0 s/ O" a* I0 N/ H4 G出水' z/ _* n: ^1 _. h3 F( D4 x- w- [
5 o# @) y/ g% U
56
+ ~2 n( B1 |5 h2 F6 |. q! Y3 v. j4 p5 @3 q. x4 n
18) G7 p% o5 }; P7 |$ `% C

  \% K9 H  @, N# N3 t& ~) ?88 `6 l4 S% [8 `4 J  F3 i& }: v
$ ]0 G9 V. d; _8 X& Q. m

3 D: B& C8 b" p# X1 u注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
( e# H& M: x0 i1 w  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。   x  x4 `2 H  b& _
5  讨论 2 a1 s0 [( U3 I  m7 `
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  $ z: k1 N" |2 [
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