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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
0 ~. S+ B5 @. H6 V        
" w. A/ Q& r5 C& ]- j" G               : X1 _# M$ D4 w
         
6 x/ U) F& w3 J: ^$ O1 p' B* K9 N6 _3 |            
5 q6 F. f8 P' ]! M* U8 e) Y              ! U. u6 q& s; U
              
$ T* F2 M: V8 X0 t                     
) c; v8 ^3 n9 J          : M0 a) w7 k: {) Q& ]- U
         
4 Z9 A; i- w$ G              
9 N: A' x) E' [: O                          
2 t& R& }5 |* q  s. r$ M                + G; ~9 z" j. x/ C9 m- O
4 ]7 q* g  C2 Z# G' L3 i
; ]$ O* s- m- l8 Q( E( J% C

- T3 j& R* m2 a  h6 M1  概况 ; K. j2 E/ A' Z2 H. j0 U
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。   u" p* p3 c' c% W' r

  }) y+ M+ t3 q* J* o" `% K
0 {* |7 K* ]- Y* \, \- _1 F9 W0 z# ]- \$ X
表1 废水水质情况 1 }3 V- _( k: i( d& T
; }2 e: ?! A& t; z; r+ x

) e& L# m% _+ h* ?/ g/ m7 j
! _$ E$ z' n) r: J) ^项目
* x( l, J  h# p3 [/ X) r* \6 c8 ?, @7 r4 O
COD cr(mg/L)
9 e5 r2 ?% e. g3 L& I6 @* a7 T5 C/ b: I: L3 E% I; i7 i
BOD5(mg/L) : r0 s* ^. v' M$ m7 v
/ N$ G6 \$ w" \" ?' P0 a# f
SS(mg/L)# r+ q' U- Z7 C% n, r
# ?- H) T$ _- h
# E8 r9 j5 F7 @+ H, G, N1 x$ t4 K
洗米废水1 r3 t0 x% g+ X+ l" ?( T& ~; `
8 k* }7 }% K( S4 U( T1 x- z
1100~1500
( I- Z  O. l* L( G. {* c: B$ f& b0 _. x+ G5 [
400~6000 u! R6 d$ M" z: D" Q
4 X. I) N" D2 V5 \' A+ k4 W7 j: J" j
150~200
* N* |# M8 k( s2  工程特点和设计方案
5 |8 y; }2 J7 A$ ~( q$ _7 Z2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
% M& e3 m" _3 U- n" Z! t3  工艺设计 * P' U0 o8 I/ O
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
1 Z, g6 a: o1 e# C4 _8 G 5 p9 z! G/ I) F7 d) s) W5 f9 p# r
3.2  主要构筑物和工艺设备
3 P# }# N; P  {2 Q) q$ D9 \. f! b  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 . ]2 b. F% F# f5 Q

2 w9 G* O$ q# ^  N& t! I* ?4 b# g
5 B. D" j# x5 ?; O+ p
表2  主要构筑物及压球机一览表
+ @+ K: L% g$ [4 k; S7 T0 e3 ^; q/ @: m! Q
8 y2 R- }3 d: K# z7 ?1 J
" i9 M! }  v% u; ^$ J4 Y
序号
2 R+ s9 W% z1 J% B
6 Y& L; H  _! q& {% T名称- X: }  L0 r( g9 ~9 d- V$ A8 G1 O1 Q
' Z. c. R* `2 V7 C- g
型号、主要尺寸
3 ?0 ?, Q1 O3 ?* R- l7 ?
8 b. P% x0 f, j/ \备注
' Z- w& r( y/ @2 T6 h4 @/ f2 O3 f% @0 x* k& A
2 T5 I! I5 s$ u! A# D/ I: s  ~6 z
1
9 r9 ?' k$ y4 h) T6 ?$ Z  ~- S# R( k: T
沉淀池% q3 t+ P: M- L* @/ v, S3 Z
1 d  C/ z! n9 u# v! l
钢砼4×1.5×2m/ J' N4 @# p* F* ~
' I9 r9 J8 \8 G/ m9 y; ^
HRT=2h* H; J. G7 d# @2 A& D' j
1 u, w2 i1 g! ]

" d( l' u" F5 |' h- B( [2' J9 B# a% r" z: C' k

: V8 }# c! b2 O  z( _2 h水解酸化池
1 V1 M  J- y% K% {' f
/ ]1 y; w' T) R, }钢砼4×5×2m
% \% R, `# c" ?) _% \, o1 ]$ v/ y; a7 D4 I
HRT=2d
3 u4 S5 K6 z# d  D
$ q- E- t7 i' I3 W3 o3 A' n! l( J$ E6 _1 V2 l* I  v3 ]' C
3) W9 q/ Z0 w/ T

6 A; `* F$ M4 @7 }$ f3 _: eSBR反应池
( N) k: @% P' ]* E$ _6 L% u; y( W% P# x- [8 ~1 ?' n
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
  J+ i) _. u) W( a
5 r- P- r# K2 Y8 J运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h7 W& U$ w7 f5 h) T' Z+ w

' |$ W2 `/ K5 N% }
5 @7 D; o. s8 J9 p4+ M( @! w2 y+ ]5 u

. V7 y4 f' o7 ]4 _; q8 F7 t$ S$ m鼓风机房! @  [' m# q+ A- s" A

' X# W) @5 r% q+ m% T$ F
) ]  Q/ v" H3 ?! n8 L1 V& C7 q8 d$ K4 |
利用原车间- [& J* ^& a- L; |6 J2 w1 w
0 r# ^$ L- a: u* z; l4 y

- F; \" Y! |3 D2 m) ?4 v  v" N# E0 s  L/ ?; _
表3  主要工艺设备一览表
5 y9 {5 L# o3 e# m" ?* \$ f/ Y, d$ L+ r( e3 ^# J* I' Y  Q. U5 d
- T9 ^  Q, z5 u0 n/ M

. S% L+ D& _0 |  `: r8 U序号
/ E% y6 W# ]3 Q) f+ w
, A7 b. O  C7 c  t: |9 j8 \. ]名称
! F! k) [. R+ B; _6 ?& L1 g9 O+ l7 U
规格! S* C6 j2 G9 b1 l/ P% B

" m. ]# t* Q; T5 b, e3 P数量
% ]! ~: G8 v" ^- s" k9 L
' X+ |) ^1 g' `6 M备注
$ j  Q- J* M5 M' A+ K2 v
; }% N( B. x- k
4 g$ h( Q: b0 B. V  J1) @' ?" V; o4 Z" q- Y
6 v7 H8 l2 I2 U7 D/ T. Q, Q( W: Y
污水泵
" h- _+ J5 H! ]: {) @
. o' l7 ]- l/ i1 V, t; C5 Q, V50WQ15-15-1.5
& `. ^0 ]5 f3 Q
) `" t+ q; p6 h5 Z8 ?8 H0 [. P2台) D3 }1 K: q- U' w
  T4 _" M; G4 a( l  D# h1 a4 s4 S
' E; V+ x! D+ r* s

. h# x: X: l! H/ R  U" z$ b' u0 m1 Z) ^3 y* F" x
2) [) @9 [/ _& _# g
' i" Z& p/ k& s$ r( u2 j
曝气头3 Q( U( T+ k  c$ P
! v3 u% a! Q# m
ZBK-A可变微孔曝气器. c+ ^* r8 Z! b7 M

! `2 z. [: ^  v& m* y- U' ~# a50个
. N+ d' s& w9 J* q) S) a
: J( L$ f6 E! c5 _2 k
3 p* w- ?- N, y3 `$ W: h1 ]
" u& M" V2 w/ P0 A' S/ `1 b# u# l! z, S
3- A4 e4 K  |; v3 r/ o6 h

8 k! h! x$ H+ E$ v罗茨风机) H1 k% @+ Q8 C* P6 x6 ^7 \  ]# D

) y2 Z9 `) `0 Y0 H% ~TSB-50
8 O! U7 }+ c- Q2 D& i$ k0 \- D, \. h6 `: w
2台9 y  a' ?" x+ f! f1 A/ K
: ^$ L! [# w1 t4 V3 X
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
  W+ w6 T( M; D& k" \  F0 {; v5 f. X& J0 ^8 R  K6 R! e
/ _- V4 K+ n; g( `5 [" W; E
4
# x  q6 S' d2 j9 q( n# T' P+ G# R
1 Z) A0 l' @1 P止回阀. _0 v" }5 }5 O& \' X7 O

7 n- [4 q; n* J0 p' c0 |H44T( ]% s# U- i- `1 Q

; M9 K3 F9 f7 E! V5 i0 e& l2个
! D- M) i, m- s* j+ q+ W8 `0 _0 I! u

" C. p' p- `$ {( H6 n+ D1 I0 Z# K

4 f9 @$ `1 N' j5
' ]5 e. ]/ M+ d' E. t: T( e& R! S! F4 {0 }0 q% i# i
球阀
+ D! _0 U1 m- b' z/ t
1 N! B2 s8 A1 i: I9 c0 W; q2 HDN150- O; @+ K$ v( A) s( y# x1 ~# E! L
' p( n. c: W2 n- v  V  L
7个
) d. o# ]' a2 Y% ^
( ?0 T0 T; P/ B  m5 _  x7 |
/ V+ y' [- I5 }4 k5 o2 h4 b4  处理效果 1 i6 r: f" l" N6 r! C
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
+ z7 `6 G7 }9 B. v7 X1 {" V- |4 R
" |, A3 U% O7 S8 F) k8 V1 z$ s% G% N0 T# a, s6 |% w7 a
: d3 v& O* n7 h9 {4 e$ V- ~, q% [
表4 废水水质检测结果 ) L/ c6 E* L. C' B# _5 l
! T; p! o1 q8 }3 d* h- O& G
) O2 B. k- \4 d+ l! V& s6 J: S

" ~6 h% L( F" e0 b& \4 X. r- n 水质指标
4 O  x" N! Y' P) H; Z3 L; Z2 a
% V: C6 F6 M2 n3 n+ iCOD cr(mg/L)
; ?0 I0 r/ k  _- E4 W6 I# M% z2 \
! N0 _$ T) Q( I; Z) J  mBOD5(mg/L)
- |  v  B8 ]- V0 W) m1 b3 S( D  L$ Q: N4 j% `
SS(mg/L)* @' |7 T* U: M- N, L0 t

2 h: w; z6 c! X$ X" r5 z% v% u
7 _0 v* ~% D; A  I) {. r( V进水; @7 d: C; z3 m  f
+ R$ ^( S- H( W0 R
1500! v3 {# H  \/ P& X2 o( W

! x/ d) h- D3 [6 C) }4 b7 j1 }% [& {500, c- ]& p# ?$ m9 t6 |" V
* L% Y( B3 m' U) X$ ]% ~" f
140
* G- Q) m# i6 l& T/ ^8 F! N* Q5 S) k8 w1 N3 a8 i
4 H2 R) U4 D  S: b: F
出水& w9 j) a% Y+ V  U

2 o3 \+ e% {1 g, a' ~) X! L56
  t# C1 y/ W: B% V5 N4 _& w9 A9 e* h- Y+ U1 A  M
18
  n; K# y9 C$ M2 w; N' x. J6 z8 J, c# d
8
- f9 d  i5 M' X& @
  d% g2 K- C: ]& q2 f$ r+ }5 e8 V$ X# F, k
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
/ a2 U% o* w; I  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
0 e! ]( x$ \: E: W1 Q' ]( e5  讨论
" E+ k. a* l" F  Z( o5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  5 i7 y7 K7 K4 s. E+ u
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