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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
4 d, c! |7 r  O1 A4 a! o        
& E" }) b% z4 [2 o               / s1 o5 E# ]7 O- F
          & U: W* N# i: h2 S4 g) \
            
, c6 J* q; h0 \3 d3 y: _              9 E5 C+ s$ k$ v' ^6 v
              
3 M6 I5 P6 e# p  V9 b% {                      , P6 t- P, p% }0 c
         
3 \! k  @& r2 `  F+ s          3 @+ k: A) a- m1 X  P* v3 Q
              5 q$ l" h5 X, X. t2 p. k
                          % R2 ?/ V8 V; K3 Y* m4 F! \. u7 G
               
' g7 S/ O8 v8 ^1 r0 \' u8 A
8 T3 I6 |: z* {4 _( F; `6 \! u2 f" I" v) R
3 S2 x" r. V! L* b5 H: T3 Y7 f  g
1  概况   b3 N9 ~7 p) I
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
; A2 \$ i" s0 b/ R. A- z9 ?) v! A5 `! V6 q+ P
6 q) W9 `  i9 j* X4 N8 Z
9 ^! L$ Y  R* ?7 k
表1 废水水质情况 ; X/ i  k$ P6 }; @6 ^7 w
# a2 q3 N2 a% d; ^  e0 D
5 y& \+ |0 z" O& Z2 K
' Z+ ~5 K) v4 F$ L/ U
项目3 j+ p! m% U5 `. ^3 b7 Z1 |6 U

  U! ^9 j9 i5 HCOD cr(mg/L)
9 o* }$ p; R/ ?4 k" _+ L8 N$ R# H/ z
BOD5(mg/L) : g' a$ d4 j1 E' y: |
1 H' b* }) S! u) L' n
SS(mg/L)
% F# b/ k* A* e* C) s7 ~7 g5 I0 n, d# ~# _, ~3 _* Y! m

4 u; F" _  D0 b- U, U! z( a洗米废水+ J( [6 \" M6 K- Z. B
1 U* M! c& \' |/ c- S9 a- n
1100~1500( [% F' u; ?" r* p+ ]8 R' ]
, `9 F+ L* Y% N3 h9 D. a# U
400~600
7 \' T2 j+ g. H! p8 W0 I+ V% ?* E
150~200
8 X' ?. }" e  S! Z7 v2  工程特点和设计方案
3 X# W- y- W+ v9 d: e4 f2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 7 f0 Z$ W8 e7 F+ c
3  工艺设计 ( x, W4 A: z( ?* o. a, }
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
) u% O1 E4 r2 b( P4 |6 P* v& h
$ C  q% c) ]0 _' ^( X3 P4 \1 I- n3.2  主要构筑物和工艺设备 $ x% Y' z, c$ }' P% D
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 5 P! }: t$ b2 ]1 T  b0 n1 j! w

$ H& U+ X- c; p) Z0 S% p$ B5 G( y2 `: L. h* u. k

$ K' X0 {7 t+ ~$ J表2  主要构筑物及压球机一览表
/ K  T* `: F" o# p$ N4 s2 k, s6 S8 j; K) T
9 `$ d1 N( M( Z- V, ^
2 G4 H! N: Q: D" w& Q" N0 b
序号
4 \0 n6 p: f4 H$ M- P2 Q% a6 E1 b
5 c/ n$ V) S2 K" @- D+ _5 ]名称
) W' T3 X0 V3 v& W3 G
  O3 F& V1 g5 g7 e! w' Q' F型号、主要尺寸
. G4 B% ]6 ~% R$ b8 b* E2 ?3 ]) c' p4 U* ?$ T# V
备注
, a; J- G+ ^, B2 H, q/ Q- A; e2 E% ~* W$ C; v) x- i' B1 {
+ U% p" I4 }1 ^# O2 j6 m( t: z1 y
1
0 U0 F2 M' G0 G8 s2 G( M! Z
, s- S: |; \: D8 B( Z% ^2 F沉淀池5 e) F6 C3 F8 ^! J. t) f/ }

; e  l& c+ k2 U- {$ f# m4 ]钢砼4×1.5×2m
6 o. Q* y8 E& r
0 y9 I# z3 K! {$ e3 yHRT=2h
- J3 K/ L' J8 p) A5 s4 A3 I" t/ i: o
% R; @4 `& S" |5 q9 c8 q
2. [" S& X3 j5 J; S7 l$ ?: K4 j6 H

" C; x7 u$ f+ ?  V水解酸化池$ s6 l/ h, H) p* K! R
4 n6 X% l. K6 R
钢砼4×5×2m
9 I+ P; K& A) v4 b5 a$ h
1 J( R" N$ H9 B5 [% f4 `: q3 iHRT=2d
2 Y: |% k! a$ y; p
/ p) v9 m+ |' X1 Y' O  R& X3 L/ I6 @8 S& ?* y
3
+ {. z( ]2 S6 k9 g3 R
! X& k+ r5 j4 H- s( l  bSBR反应池: S% W! g4 A4 V- _* k

4 A. f2 t4 g# O% Y4 d5 `钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
+ ~: @2 D! F# |* x& F, i' `) b+ n1 n. R5 ^+ G3 A2 b0 P+ x
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
( X' [: d$ c% M; |' D
  y6 g6 Y0 y8 G& T. n1 W& s$ ?5 j9 k4 [! X* s3 a5 j5 ]
4
0 d  `0 I, ~0 E; R2 |* `1 n; m% u$ w8 }; }* P& ^
鼓风机房
1 v' D5 l2 M( k! y  \4 ^# z0 r# e1 \
9 ]) b, l) e* @7 k& |- @* \6 k5 ]
! F% q# w# c" P- W& |, O* g
利用原车间5 Q& B! ]) y, S% o

% ^7 m& ~5 p$ n' P5 q1 a
/ Q0 _& d6 c) J, S( r( R. |' Q& d# U/ m, h: D3 Z  |; q
表3  主要工艺设备一览表
$ `/ Q/ D3 _) D) Q( B3 x. o( a
& U0 {# x. V8 D) L+ e
: ]4 P0 N2 q6 P- d) [) p: q- @
+ j. K9 P7 m1 f# Q. f: W. n: I序号
, }3 k5 ?& ]" k
$ Z8 u1 u9 j! ~* J# P; i名称
7 s0 h2 i5 l7 _- P. A8 k8 w, V0 ]1 f. J
规格
9 R9 i' Z" V8 J! z% |. J" |; X$ F
数量& U: c* J/ p) Z

+ \, y. f2 b- \- F. Q) g备注& D" ~0 N3 `+ E1 z/ A9 T/ C! ]
, j2 \9 V( O* y+ f: a
( g, ~+ I: K( {: ~3 p6 `4 L
1
9 i9 Q4 N1 E; T4 r: w
3 L/ q4 F, _  T4 C( |污水泵
0 ^+ d7 V/ u% w3 P" i- E
8 F. g' a( z) z6 k% ]: u50WQ15-15-1.5
3 ^9 O0 r7 B% ^' r5 e! p
3 w% ]- O6 p1 H2台. ?* [, _# i& b' {! t6 m: P
: ~) w* f9 k1 P6 M
" k+ Y* D' V: [

0 A! |+ A0 k0 N% ^! E" H
% v) l& P, p% J# s2
$ H$ E( c3 a: v0 z7 V7 _9 S" w
( y2 a; ?. a( V+ ^' B曝气头
2 C, \0 D9 R. X/ p# ~
3 y' e3 x8 S! k$ bZBK-A可变微孔曝气器
3 u0 O- \1 H7 i) h( Q/ W0 p7 ]0 [* P$ F$ b  ]- `
50个
0 E0 X( ]7 P; c1 r2 n
3 r( H* j: t; [9 Z + Q9 Z, i# f5 d* |. B; f: e  t
1 J5 j" [( `* y! ?3 Z1 q
& T8 q) u! c  u: p, k
3
6 s) b6 J' F! D8 B# k
! Z" i  n4 N1 g) X4 h罗茨风机- ]9 e/ _* M1 E0 ~; M

/ Y: S2 g4 s8 K9 }TSB-509 ]" A3 g6 r+ r7 _' A' W1 m2 F$ \0 w9 g
8 T, R/ `2 L7 G3 D3 s+ G
2台: j& w# D* O7 }: ?2 ]' V# C, n- V
- N3 D- L# o0 D+ O( d1 @7 j4 P- s
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
/ w  \: ]+ L& R5 C9 x. w; ?* Y! y+ c8 e7 d' o6 H, U

. g7 R, n( l# z4 D% J4. D. \& C& W* W  s
2 k" j. w/ b- ?" F. @! L
止回阀1 L  n' a! Q' v6 V( y& a* W  W
% N8 I7 t# C% E% V( a
H44T
+ c9 l) ~# C5 p# q4 y4 _3 P# [: G  {* J
2个. F" V+ ]! M+ a/ z8 i+ F- }' v
" b$ z% M$ J; e% z+ E
0 F. X0 L+ T9 L( c* q

  n& M# D1 t1 f: P  S: j
1 S5 s$ g- z3 w* _) P5 E5* R7 Z/ @/ D, R6 u' u4 S' F
$ v; l/ c* M& x3 H* i" v" H, f
球阀8 w# z  r% [; e9 j- Q$ k

  w8 a% B/ i9 E/ ^/ B( n4 qDN150
( j# w' @1 @6 E7 t8 J4 {, l& f# `2 \1 F/ f5 Z- _2 X' s( f
7个
" D! S1 {; ]+ F0 E0 ~. E# i% N$ H
$ l4 d% N0 u* k
4  处理效果 $ ~# X6 o( Q% ^5 m
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
* H" B* ~. O( x( F+ s+ b# J- q" R- o+ @/ P& w; }/ m

0 t* r5 \/ q0 Q* X5 O
- @& m! k  `( z- L6 d表4 废水水质检测结果 & j/ }% j$ r/ }0 n' y9 ?0 Y3 T
) R2 Y+ f0 K9 e% y

' ~) J8 Q4 b9 _0 ^7 `% C5 v4 [% W1 g7 b* I$ z
水质指标6 b6 Y$ ^2 r7 ]  P

- S' L: p6 H& F7 ICOD cr(mg/L)
# Y# R+ o, [- Q  i# _
" `, m$ H) Y" y% o1 SBOD5(mg/L) , l4 R2 ]; G, s4 t0 ?
' |) c& ^. ^( P
SS(mg/L)
' `6 d9 v& @% p+ r% H+ H* E  H8 Q+ A# |% w- Z; Y$ \

. O/ I3 a5 C% Y5 g8 M% z# V: A! s进水" E9 y! ]7 o+ Q$ X
& e! S$ {7 @; C4 F7 R: J
1500+ L7 w! w& P" ]+ ~! g

. a3 J6 _' o4 `$ n( A' o! t500, _5 `2 B! P. @- P

+ j* u" U7 \9 T& _! T140( Z0 ]# z& k1 P$ t0 D, F
; A) @4 r# G5 \( Q5 j0 d7 V% P7 ~
2 P0 w6 H; V& S6 q" r" k9 q* m
出水$ c4 [5 J! f/ l& s+ O
* j8 W6 b4 X% R3 D
56; M' O8 S% |/ ]* g/ C# V

8 U% J$ \# h( \# y  o$ y0 L( y183 R, R; ^: ^9 v0 g

, L: |0 R; x3 ?/ d8
' y' S  I3 ^/ V% V; r) ^
  ~) y/ L; G# T" n) w. s
# |% v; P* A) J注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
9 w$ z! v# j) I' a& @) l  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 7 r/ p! N' Y- S6 n. b/ H, q/ Q( F
5  讨论 7 p+ ~7 E! {' o: e
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  * e$ b& D" n$ n* b  `; |( a
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