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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
6 x! I/ z' U& X5 i; W        
+ Z# U- O* O) z& h  P1 |( ~               
1 k9 q6 m. v: G) z$ \% Y" s7 R3 A          . C- `  J) l( j
            
0 L. B& `8 C$ {5 W* U# D# y. ]5 r2 H              
; b. G- R; @3 q2 |' v8 w. n              
, f: L- q" n/ A                      ) K  v: H: m+ ^) u) F: s
         
! a) G; @) S$ I( r         
/ c4 @; O+ A# c+ ]( o+ y              ! ]) B$ A+ {/ P" f+ ]/ a7 {8 v
                          
8 ^$ D7 B3 `/ _( V, F                9 {& T6 K/ v" P) u" L: e; ~
, q; q8 }( r' i9 F, {  z* p4 p
+ M4 R" R: B. H6 z1 |2 W

7 ~" l4 F9 u. z) F/ t1  概况   E" z. N/ t0 z9 G% @" x# C9 r
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 ! f6 h( D( f( G
. w; n' L/ A/ t, v

* F$ R3 Q; R5 Z7 @+ o! |4 U4 s5 ^
' ^  o) J' ]/ ~* R9 d: R' q  ]表1 废水水质情况
( W" L  ]9 |; x* {# v8 E: k/ z6 |6 k6 t* b
$ f7 a& \1 o  C, Z- W

  o6 _- l- A: l1 F7 C7 T项目
" T  u) [. C' b4 i# S  c' X% C* F  B+ P" h6 I
COD cr(mg/L) " ~9 H" D  Y; Y1 i

. K3 |4 |0 ]9 O' W  _5 ~. X6 ]BOD5(mg/L)
! s( x/ y- K8 m) p1 j3 w9 w5 t: x' w: T. ]7 O3 V( b, g
SS(mg/L)) K0 S7 \# \/ z+ O. z, W/ E

& v: @7 b  K, a0 O2 \# O4 q+ d8 _# S1 n9 P8 l2 V* s
洗米废水& k0 C2 U( p5 M) h( [& s
) z. w8 O2 b+ T" x
1100~15003 H% e; P5 {8 e/ b6 ]' t' E. u( J

; H  \' h  i  y1 o7 v1 \4 z8 W400~600& @- X8 q8 i2 o$ ]; ^
- |; H1 E' x1 d, G  ?
150~200; @4 ~$ j0 f! G8 d  @
2  工程特点和设计方案 ; A- ?8 E' T! ?  H1 G& }! `
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
! Z/ r; \4 l! R, w3  工艺设计
$ T' W5 P$ z0 `! Z0 Q- ?3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 4 T# S, \& u) k0 V! R2 h0 k9 ], }
/ t% |( f1 l1 J8 {5 s6 N
3.2  主要构筑物和工艺设备
) {4 R% p5 q8 m9 _  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 $ z0 u* h: ^& @; M

: _2 h" {4 r" R9 y0 y: O. h, Q+ k: p6 w
6 V# D$ B% D! k3 ~1 h& w, ^5 M
表2  主要构筑物及压球机一览表 ( X" W' d) a6 A. D1 Z

0 i  I- x" e. \2 c/ _+ k& V# [! B3 s( b% q* V  c

- L8 t' w, I/ u  I6 G5 ~5 v: b序号
1 ?  t& b8 t6 @8 P9 \1 o4 \2 V, h6 a) ^9 t! D7 G$ I7 Y
名称: |& O  O7 o$ _  z' y4 g( }
- m' A' E' ?- O' m
型号、主要尺寸, [1 f9 a( R  A8 Z8 r

6 x7 j+ G2 }* ?1 \备注! N  j. B7 F, z& z7 e6 n

' x8 n4 y0 k6 }) ?! U' m- I
6 R  r) H5 }3 t4 Z$ s2 j$ F& O9 m" ^10 c, Q9 c1 y1 f# k6 g% K
: K$ X! Y, u0 Q! w
沉淀池
% M' ~) ~: \! ]+ T5 B9 H5 K5 g( r
钢砼4×1.5×2m
  X8 A# R2 w0 |& H: D5 O3 O
3 T& U3 G( U) B6 yHRT=2h: d  g; [& G9 ]
! u7 _% w. l; E/ g) ^
3 K# y9 w  [. V1 h8 y$ [: p
2
  r/ ?) [" j( b# A2 y& W  J# s& }! u! p
水解酸化池3 O4 K( E- |8 Z8 S( H' U
' a& s0 k& X' W$ e
钢砼4×5×2m4 ^2 `' ~9 y  `) G: I9 h% N

) m* W4 d' N; M, J) N0 RHRT=2d  y( ~( B' l* |# n

) x6 C1 K/ h4 }7 F; R
" Y1 r7 c  n4 X. e+ J3
: ~- Z- ^9 ?$ M- a+ v5 p: f0 ^8 q6 n  c8 `7 w
SBR反应池; I, j1 g$ g( e" H0 L- b- H+ ~! v

  P% Q+ R1 @, Q6 B# A7 H. v钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m  u- `; W# v: w! W, r5 u/ j
' |: U, _* ?0 D. q
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h% z" V: o2 h  G1 s' ~* U

* i3 B4 k+ i, E' Y; J& [( }
; {9 e! F9 A" m2 @- \$ P: _4
! e  h8 W1 O4 ]+ O2 Q! |' u  K
: g1 z- B& Z# a鼓风机房
6 L1 j# }+ A" k: S3 x0 k- z* d8 Y( [4 q  d; C5 s/ U9 Y8 K5 u. u* _

. N( `9 v3 Z) q6 F2 l6 W  ^  s8 H1 e5 A9 o
利用原车间5 r+ A6 K9 Z2 O- O; ]
: p3 i9 I$ Z9 h' d# I
$ ~% o% g. t( M. o! e
) O0 h  b+ `& K- A9 o& `
表3  主要工艺设备一览表
, Q  R. w: O1 O5 @+ R) ]1 c, g; P) _; u$ N, e' w4 e8 s6 l

; O" A4 F8 m* ]# K5 k5 B3 r+ x9 c7 L/ ]+ A. F5 Z! b
序号
+ x# h/ @; d/ r' T* D& O0 }$ g9 U6 Z
名称
/ e" ]: w) c) T/ E) m! d' }6 r# }) \& J8 I' }$ l9 I. L, ]
规格
- W5 U; z! w' k( \2 w$ u% n1 c  t0 ?% E; ^
数量& r3 d5 `* T: @$ @; Z& [

# a4 V1 k# U+ A( M+ u% H8 d备注+ X+ B, r+ J" y% x0 k  D3 y8 }

4 Q; H& ^7 S  L- Z2 w7 G- @7 M3 \
8 ]6 u1 k1 e& w: k1  F* @  I5 ~& P1 e4 n( A6 J

0 n) o8 X- G! t2 f) g2 W7 E污水泵4 y- n* _1 X0 C8 L
' M* l* ^6 m( _" B" @3 c! _
50WQ15-15-1.5/ z7 Q7 ^& w# j; h0 ]* W
1 ?; [: H$ F7 r) m5 B
2台
: N  S/ c" k' Z% u+ x, n! ^! P: ^
$ l8 O. L( Q% Y# C! o% ~ 7 U, ~0 e& z3 R( N$ @

, k2 t2 p% z% E+ K( O5 H
. d: D) Y& `: ]5 ^% H2
* {, U) v! t8 ~; P( e* e+ [! f- ], O2 A" l( d
曝气头0 v% S- p2 E- I7 c% W; G

1 K9 |$ e+ D8 J4 VZBK-A可变微孔曝气器  X. N! x( ]# t7 B  v

' Y0 C* Q* z" s9 [( ~50个
& e4 d3 j+ ^1 |/ Z- B, y
% y3 |2 o2 N& a$ u 4 l; c; ?& T8 v3 i& ?( U/ k
& y# O3 T% x' a! G) z* t

5 y0 E) I; m+ S* U: l3* A$ C8 l1 K/ \
+ H$ D4 @; h* r( f4 ?1 D0 Y
罗茨风机
# x2 j' a2 ?8 [2 Y8 g2 N
  A  G7 \* e# a4 T" k7 ITSB-50
% l% ^5 W! ~  |4 ^0 a8 J" v! g/ |; ^4 o4 J+ r
2台
& D. I* x; P( F; }! e# [5 M: q' U* y
0 _* l- d" F: W* B8 I8 UQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 1 s2 Z# {$ i0 U) U/ c$ D
) [( f$ T: G: {3 G* L' C7 y
& L# l, a- @. V: g' n3 h
4) }) y! ~0 a3 w; s5 h) M6 J% f( i

% b6 Q7 W3 O1 _% c, ?+ o止回阀
. P  ]+ R/ D0 A5 C) B7 q" _- w- @! r5 q1 p! l$ U" O/ P
H44T
9 T  L% z; P0 T; l; c& c1 Z
3 Q# U. n" F, o3 ^2个5 e! t  i6 |' b+ d, ]" W8 j
/ h8 }: u4 I+ B& x. t+ F

' ^6 \0 E% e7 b  l; H* X4 M2 Q
/ @6 z+ W& U( ^
6 E" Y# q- o) q, p6 t5
* S2 Z* ?! e% T3 ?- G
4 |; p/ b+ Q- g球阀0 e) a( i0 H6 B- c  J
( m* j8 L( @& c# D% `, \
DN150" V4 Y8 c& E) e1 J) e, h

& v0 I/ U" V) V3 G: Q! g* O. i7个8 Y7 ~5 c; F5 Q" p8 ^

, C. ]& B7 G" f4 w8 D1 v) S6 T
- l+ x# }& o& V, @5 q4  处理效果
3 i5 _, i; n$ a0 s) U  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 9 N" u2 I1 I+ K# t& w- A
7 V% D. l/ s5 O- E

: |5 \! ]! n5 a' D" A" q+ H6 o$ B
. D: w+ e6 V  ^% j" K表4 废水水质检测结果 & B% c0 ?8 B& \, r- w
! @9 @6 ^0 N; d" L0 ]# ?% h

) Y. Z( _( \6 B5 X4 o4 F: N  [2 w9 o
水质指标
  M# S+ ]: E3 f3 @# k8 t  w
" u* O) T6 \6 D6 TCOD cr(mg/L)
& p6 `6 f" F( R3 l2 k9 B0 p1 {. ^& z2 V
BOD5(mg/L)
+ Y, ]7 ~( J9 H- N: o1 u# l: y7 L! |" z  l5 ?9 ^
SS(mg/L)
9 M% h/ @& \6 d8 a/ @2 c
2 N6 o% C4 @9 ?6 Y- b: r* E7 X: O9 b7 L$ V
进水
8 k2 m( k6 }3 t8 j# u7 I7 ~5 T+ Y' f" |
1500/ X# s5 o9 U, I/ R- z$ a6 i

2 \7 c7 R4 j! ]9 M' I500
% A5 W) l& y# W$ F+ [- k# [3 ~  j5 U
140. i3 k9 a( [% `$ P, _
( S% A: e) v3 e) S; q3 z

) G2 ?* Z+ n0 \7 |0 S" Y) }出水
6 c  `4 `2 Y1 I) v
3 \2 |7 i/ ?1 n5 j1 h. z56
1 v: Z- H' @: |0 C
+ l# Q  c6 ~& N( X18
2 D' V; [3 x  I( e/ O( z+ E) e) h% |* I) {5 p3 E9 W/ F) E
8
4 w& h* l; ^- B/ G3 ~$ ^
9 v. L5 |' C" l$ N! K. a/ ?% I& g; B/ @7 a
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
' ^2 V' n) q5 V9 O. q2 V  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
+ Q& b- Q, c8 z9 x. Q' ^/ l5  讨论 & s( s4 U; o' B
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  
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