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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水2

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发表于 2010-2-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  注:表中数值均为平均值。( x( e( P4 J4 Q1 n( N$ L" j

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8 k: m5 Z# b: f2 W4 T7 v. }& U   ②问题的探讨3 Q% c# [* E2 U; K" L- t

5 x5 a" \2 k/ d; b6 h$ R
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$ X2 S# N( l  p  ~: x1 Y5 Z* S6 W1 s
  工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。/ F" ^4 R' j7 X6 x6 e" |
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# C( M4 ?" ^8 V: A' w+ J8 I/ I  2.2 铁床
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  ①折旧费为0.86
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/ P3 {5 K7 T2 k  v  出 自:《中国给水排水》2001年 第11期
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1 C7 t: R& o" s  ]7 E. w! s        Fe-2e=Fe2+(阳极反应)6 b/ L0 N4 n) ^1 j" U
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+ [7 ?8 K' C' A: i$ k4 U' {0 f* V: f( N
  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。1 o; A1 N6 e6 Z5 a
4 p; n6 ?5 {. b+ ~2 t$ V, {: y

  z" P7 E% f6 b; ]
* v: B6 n7 p6 a1 |  r  ^  ④药剂费为1.02   |3 v" _" o% q% a/ A# K
    元/t;: l' L6 y3 Q! X
4 Q& n/ s7 z4 }% c0 m
, e$ U4 O9 p/ \7 _9 ~

! u4 @$ l" n6 ^7 w, Q   a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。
9 x' s; l9 I  C- H; _& K  s. E9 k. T  d2 h9 C; ~

! s! s0 O/ j% \, v. R0 a* L$ U, I: [6 D2 u  d- z
   当有氧存在时阴极反应如下:9 D0 |$ {, Y- E" W$ F  G7 _

, K! s& N9 `, A4 a
# I- p1 o; x1 S1 [
# H  y/ h9 Y# T3 w$ l; z   原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。
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8 `. V, N8 ]# L
- M% ?, ~8 h' j. Q  : n; P8 ?3 R9 }
        E0(O2/OH-)=0.40 8 z) N, v( K, Q/ z- v8 k5 E
    V! F( U7 L" w) w, q7 v2 A

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% }" }$ b7 D+ G+ _, G$ g
   铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:  f+ z5 v! v0 X6 P* U) e0 [
# B9 m9 J- ]0 f& a* ~( V
$ Y9 ?: D: A0 b+ w
8 v7 r# l6 k) ~
   为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36 ! E* i2 J0 B' L- T1 S7 D( r) x0 {
  d,HRT为30 min。
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$ B0 |) y3 \5 ?! h  R2 w
( G& ~& t" l8 r  c. t% x
$ ~# h& k9 a" `: g. k3 {& h
/ g  T% |$ Y* L) t1 L0 g1 B' B
/ C0 r! V; b" Q9 L6 D* p( `, v
  - p: M7 W1 A7 o$ g9 x
    2.5 砂滤罐
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7 t7 D8 ^  Z' J4 M+ O7 _6 |8 i

- }7 \& |+ |1 G2 h9 ]3 s! \  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30
: E8 v, C! c. E  元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。
. c8 [3 Q$ t$ R3 k
% s, _+ \6 z# J+ r+ Q! ~" \9 S1 O' Y- P, q3 F% ]

$ @5 \. L- V  P3 I% t0 N3 i  表1 处理出水检测结果4 a! j# c* D  u5 [6 c+ [) U

; ~* r+ d2 g6 N4 L
3 `/ P( y! B" x8 O& O+ a- H: H$ D9 B/ Z
  . ^6 V4 Q3 J. F- }5 M+ A; d
    2.6 活性炭罐: E/ b! K9 x5 T5 ?2 Q% ?
* r" h; ~! g$ S& _) |+ O

! V' \9 o8 ]- |3 ~4 M4 {: b- ^! T+ L: \2 ]7 Y: Y
  3 处理效果分析
6 e: }) q  K; z3 G( Z$ W2 y0 A6 H: i$ M9 `$ U; f0 [0 D2 s

$ I7 s: A/ ^# p$ r( V7 X
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1 |& _9 X  ~7 l% T
    1 原水水质7 F. Q# I9 t8 w; _  b4 z
  ; H0 H9 j2 C" u7 V! W2 L$ f
  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
; v, G9 y9 j# g! N* A   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。
  `4 z% _2 p- Q    2 方案的确定/ h9 q8 \$ X; r
  % g5 p% H- f. Q
  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......

1 }+ s) S5 y$ }, Y0 H6 H
' Y! F/ e% ~3 l- z) z                            9 q1 q# e9 n  l5 n- h; w% S) `

* F7 F' y  e- f' w' Z6 Q* v              ! b4 g" C: j8 U6 @" M2 }2 t
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  B7 N/ V$ O) H/ w& U0 T  X9 O3 z" V  r

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5 `3 K9 J, w$ r
6 {$ U1 u+ G# x# U( w; d6 {. o
1 O+ A- H; k( ^. S5 ]/ A9 [  采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。8 R( Q# R; G+ L2 `
) G: f& O: U, H8 ^, t
6 {$ h. o" v. W5 }9 s

# G; E, @4 V+ _7 d! y2 k) S
3 \$ a9 ~; u+ v! T; U& h5 p% b$ P% n# s5 r) o, A: y% J
  }. B+ W) w, O
  
  P/ v: h0 F% A/ d9 w9 h9 t" z! f        O2+2H2O+4e=5OH-! e# x; J0 y5 z( Q& V  Q' N

! T" k. ?7 N$ v! d  I3 }$ E. n1 R
# p9 u: O  M( C8 U/ S: F. |0 H' J6 X. L# q4 h: {" e
  
' F7 g1 B2 r5 |8 {3 d" W7 o- E& H- F! `! G0 m1 d
* x$ ^/ |* z4 H/ O6 U# W
  
/ l& u, ?) k: Q! y        2H++2e=H2↑(阴极反应)9 J$ o5 H+ z! j* f
# |% d, @$ K! Y/ V& Q" O! W. n

( E! y/ c; F. S! G3 a0 @1 b* h+ r9 u+ l  t
  
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1 B! N0 u+ j4 q5 ^( t
3 V% U7 O7 S0 J
  ⑥活性炭填料费为 0.65
! ^; a8 N; D9 e    元/t。6 X: `* E; J7 f9 Z( _9 C
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! i3 R8 i. w5 c! Q4 A9 i
2 b8 s& |. \& j! w  
6 Y' L3 `2 k( s- ^" k" ]8 f# w" M1 _    2.4 气浮系统! b( Y7 F* I+ j! q
( Q" H. j* a4 k9 U6 o% U. B
& v$ H" T2 @  N; c+ P0 Y

4 W0 A# G/ k! X' Y: t6 k5 n  - R. j- o# |7 a' L' Z% A
        E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V1 y1 J! R$ u/ y6 m; L" z

+ F+ D* i2 e' x/ g, C
; B* S8 C; n4 F) N2 E, D( Q4 x7 `* W% a
  
3 m' ^2 |" R" _# b
3 o& M$ f7 L3 u3 y
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1 C( r# I  I  Q+ {! U   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机
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: T, A8 I4 U7 k1 T2 S( B. z/ X) i: f$ B

. f/ {6 \+ ~. b1 [
: X8 c6 u9 f8 C0 Y   从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1 5 q$ E2 w4 ~5 m. \* @% [: r8 U% O
  h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。
4 Y! u0 n# J# _& P2 O/ B! F+ y3 E5 _
7 F& D# R9 R7 Z% M: a" u9 o5 i; i

4 _2 f) N- R: w0 K: c
# z7 [- L: D, Y( ^$ {3 i# H* y
2 g4 P5 ]0 {3 C8 _/ x" F" g8 F/ I( K# Q/ T& k" N5 I6 I( \# A
  
& n4 l; G% |# |# J2 H  H! m# A1 m) R7 f% r6 ?

( H3 o. p8 u+ [) H' D! W* U8 k8 w1 H) U6 u" ~  j4 c6 h; D' ]! v

8 f" D4 A2 z$ P5 q( D' l) c% M5 [3 \1 I9 ?/ @5 B9 O2 p) ~
  2 \( t) m  Y* G$ i
' Y1 ~8 C6 J2 a! H* h+ d5 \
& d9 |7 ~# ?) b7 ^7 j' z# \- r

# C" e: i4 Z8 H3 P6 U3 W   加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5 1 ^1 {8 ~5 K0 J% `4 `
  m,HRT为40 min。& l6 m, V3 n" Q9 w/ T# M+ A

& U2 R) O- @: H% l; c; N9 H- h( i* k! x
( [" J; c; u) C, f5 t4 z+ h/ u
   
  |0 q1 F% |. H# g# j; Y' M9 W   
/ R7 j4 {1 I3 R: C3 I  ( V7 _8 Y% `* f
     
% ]8 v1 P9 k4 [3 D          项目" e: x, S6 Z( r* g
          pH值0 V0 ?1 A/ U! g0 O" x4 y9 `; C
          COD(mg/L)
( j7 z$ E2 y0 p+ Z" U          色度(倍)" R/ Z9 x6 O! \& p: E+ Z0 @3 U
          苯胺(mg/L)
6 w& ^5 n+ n4 w  a# D; I1 y    / n7 E8 ?5 l/ S" E6 J
     2 E2 a0 K# ^, l; C, P
          染料
2 H) X5 p3 N" l1 P. c, B6 k% z          中间体1 B: p7 ^4 `0 p/ ]- j# G
          染料
( m+ Y+ L7 r, N; D$ n  ^! A( T7 T* T- G5 n          中间体
& [6 ^$ t# x, B0 _2 P          染料
# S8 Z6 V3 ~' y1 c* H          中间体
/ ^' g9 W* t1 ?1 z          染料
5 l  W7 h! T6 b  y/ b; F          中间体6 ?3 V. h3 i( U9 w
    % u( a  W' Z: H* k' S: u2 d
     ; }1 D* a* `* @& @/ W
          原水2 d# r& O+ Y( j6 c, P
          7.89* Z7 K5 l: {: e7 x8 X! ^
          5.00' [+ \" M, O6 ]$ N  Z& {2 C% N  @
          7985 ]% A0 H8 L* X' K9 ?* [
          810) |' }, ~5 g8 a1 d, ~2 s1 R4 z
          40503 I& E+ _' f, ?2 X& p9 c% b
          3000! @0 E- w) D2 k. m8 k3 {
          10.95
$ [7 X% y: b6 q8 T1 V          9.29
& D2 V1 V$ Y0 K: l6 q. [1 J   
7 ^% a4 {  B, q  y     / E+ a9 Q6 e/ u9 Z  V2 t1 C% Q) u
          铁床+ I) v' l# N& `) B
          出水/ b2 o/ u4 G& ~" q2 G! u' Y9 I
          7.935 J/ {3 F+ k8 a9 r# d, U% R1 J
          7.36  }2 d0 |( T3 K, B1 J
          786
6 F1 a7 o4 G% l" F! c4 z          791) T8 i8 b* n, ~- [
          1900
/ H5 n5 }4 W4 @% [9 d: `          1000' ]5 ]9 l* h6 h9 @9 w0 d
          29.08
% b# j2 j) W, P% ~1 S! |/ @& ~          19.12
" ?+ y3 b# `0 i7 H* M* X4 ^( h  Y    ( m) v! ?* d" p" i9 n; R
     5 R5 P5 ^  A& W8 A1 f& _9 f
          去除率(%)( l( \% I( {9 s. f2 {
        % O4 l' y7 Z. B5 |
        ! L# _$ V' e0 ?% }$ A. `: I6 `
          1.5
" u1 {: m8 C! [0 m! O. ~4 l          2.3
4 z8 h$ g3 |9 {( }7 s          53.1
7 b& P: }7 j4 [% L          66.7) ?' G' _. W6 a' K+ U% f( J4 H
        
; a* E6 p4 q& d( ?4 P" |        
# a7 A6 ^% }. R4 p1 p    2 u, ~* j# t% n: N, l# P' v1 r
     
  O5 ?1 Q2 u" h3 |3 h          气浮池
6 J2 Z2 H. D( ?5 M          出水
/ O6 ^9 R9 w6 z+ V3 x1 ?          7.56
4 J3 O$ b! x! Z, P, @9 z          340$ r6 i5 F, h" [8 N
          110
3 L- C8 M6 w7 U& T' z" F          1.79
: J2 ?4 u# u) K6 T   
; i" F9 C( @/ I     / H# P) U9 X  g# X
          去除率(%)
( z6 I+ T# n' L, S- A6 t; U        & [  J' Q$ p, s3 L4 i! }- P
          56.7; E$ z/ C; q2 y  G$ S0 x( o& c
          89.0! @4 E9 Z5 X+ L& s/ c; @
          90.62 i. g1 c0 k) T* N
   
4 H- w, B! b: ?, _; Z$ V9 }# S8 ]2 y     
7 `* p/ d% j; u/ N          活性炭罐
% h, T- D( X/ `7 ]8 @          出水8 q3 o+ m9 R. s
          8.09# Y- E) I' G& K6 Q4 a, c( `
          141) h' u! Z  {: y( J8 n
          11
+ G2 X7 s8 A! v# O9 J  T. I          0.22
! A" s5 ]) D- M/ T7 o   
0 @  K: N5 M: |" o: A2 x     
7 ]" b. Q2 b9 ?* M' v7 ?4 R# G          去除率(%)
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    ; D/ ~/ n0 U/ T8 j' m
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          总去除率(%). e2 a6 D) q, o; n
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, a/ y9 N6 ]1 k, ]' V( V- n. M  对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。
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+ ?% J' |3 h9 v/ t- q- @   设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。" M2 M+ ^5 O( ]! }

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   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。" H3 \$ o* `, O, n$ ^
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  ⑤铁炭填料费为0.22
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   b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3 " R7 {3 l% _' F6 f2 M9 U
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    2.3 混凝脱色系统
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( g9 F* N0 g; G0 e

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8 f5 b7 u& ?1 K' D/ Q0 c5 i+ L
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  ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。
6 a: n' B! B! j* g% k0 q" ?1 a/ L( e0 g% @) ]

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6 m; G9 s/ y/ d' m- b+ o* C

# E- |& C! P' J) Z7 A   铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4
6 d# R4 _/ \7 j% z" k1 j  min。
$ r$ p* l7 B. e  p5 i/ k1 N6 N2 a0 m/ B7 j; e
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  ③电费为0.49 元/t;
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  2.1 调节池
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, ^! Q9 H+ A/ V: d4 g7 s  处理成本为3.51
" L8 o- W: T% j. _    元/t,其中:
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; }  w2 F. M+ ?( f9 U  C
  4 经济分析
; b! ^# I$ l  o3 D! q0 k8 X( V" t  [1 S' U2 M. h& C

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# A2 f. c3 l* v. |4 d: `4 c' ^4 f1 m9 ^8 r% _; {

: b5 \/ c' a! i0 s  2 方案的确定/ @6 u3 y- C$ X# N1 g; N" Y

1 r# `3 w6 y3 V' P  I- k% H4 ~6 ~9 V0 G! M( W  r$ e
8 B- B1 h4 d3 a/ x$ e; X4 `# i8 z
  ②人工费为0.27
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# G* O4 T, w6 G" ~
0 p% X, ]; T  t4 }2 P& S( r- d( E2 u

% t$ w0 |( L/ H3 p3 h, d( \  1 原水水质
0 o# D( F. C) V
! J* N- \7 @- M9 _1 }( ^. p% ?' Z% v5 r* J3 c, U' L: y- B

9 D7 O/ u. N4 b/ `* g$ q  从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。
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