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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水7 q5 h3 F" T" h2 p
        
1 @; E4 p3 F& G' k' [2 h# i               
0 F/ @' |# N( t          4 j0 V, ~: m3 F. k. T" F
            / I9 U) s; s& E5 v% Z
              : S* T5 K) N) m/ F1 H% w; r, ?
              " {+ O( g: E0 Z& a
                      ' [3 q0 m) j) `
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          : W+ r$ \$ T/ `$ W9 y. [) @
              9 l( i5 T. t9 Q! A0 Q
                          : V! f+ a3 H; w$ L3 h8 C
               
9 P3 I) r! c3 ~+ ?* M/ L; q8 d- v. g; v/ K0 k; R0 _

( Z; _& i5 u0 ^3 {) N- F9 M% C( `9 Y
1  概况
3 V7 K* ?+ g8 m8 Q2 L. U  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
  b9 P& Y6 T, z' z1 c3 e' u2 s6 l: _7 m; m
, |# o/ o2 m/ Z# d# @4 v
8 V0 W3 p8 j9 O7 C0 \$ |4 E* e
表1 废水水质情况 2 z% }: ~8 I6 Y  s! ~. |2 `
9 W/ f5 s; ?0 c
" n4 ^  r/ @0 b, e! F: {) C+ a1 ~
( N$ ]. N/ M, A& p. N' W
项目
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# w* |7 h/ x* i, FCOD cr(mg/L) 4 w. L: q: v: H( g5 w0 H1 t

( c  M$ }( O7 u& f, NBOD5(mg/L) / F/ ]6 [! e: a5 T. f0 K

1 ]$ k, J1 B, E# X( z- i$ DSS(mg/L)
- Y* _/ a3 C/ [9 R: m0 g) W9 r7 N: _
2 J( T3 j/ t  S, S
+ ?# r/ r. g! D, m+ Z0 I9 Z洗米废水9 X8 i* s# [' a/ y
/ _8 s* Z+ B: T+ M2 [
1100~1500
1 b% M  X8 L6 m' N) e, v( \6 ^; x7 q3 z
400~600" n/ F: ~7 W8 n; [

2 }( c7 E5 T& E6 r: B) x150~200# W& I$ O! g2 q9 l( B8 c
2  工程特点和设计方案 9 x- c1 B' X2 ~
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 4 U  B: U# W8 N5 e7 r
3  工艺设计 " m  ^7 z6 u% |0 ]8 ^
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
8 Y, c4 J/ c( q# k" `
0 E$ g) u# S. T- W' L  p" u' \3.2  主要构筑物和工艺设备 ' i" j& L- b( ~8 u1 E
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 " M$ O! g& D# ?. _

* C& e' a% j4 d4 u/ s
, _' |! i8 M+ b  c4 M9 ]  X) k* p0 C, ]0 ^/ v5 O+ _9 f
表2  主要构筑物及压球机一览表
4 H; y4 A) A% F! T7 ]7 U: Z  Q' D
9 E; ^0 \+ e* h1 W

7 U& t# a: }6 p# }1 ^7 p序号
0 C6 y8 C+ u( n* K6 \: f5 [7 X% F# P& b: k$ b- ]
名称8 K* f2 B( k- n0 y: q7 F' p
' f# ]% W/ m- K( ]7 d, }7 `
型号、主要尺寸5 X& M% k; P. Y1 N

& L8 s: A+ O) K' K  \' t2 p4 @备注+ g; y- O9 B- m# [
3 e& @! w9 O9 K3 l$ r

, N. W+ h& E+ ?  w; W* _1
$ }) [  N: D3 U5 Z5 a9 M7 d' J; m6 H! K+ V+ p! j9 G1 T( J& D: [6 Q
沉淀池: ^5 L5 Y7 ^4 A( X5 {
& H6 B6 x4 t! k8 I1 e; b
钢砼4×1.5×2m# N- u" B6 m+ r& V8 ^& \& L
+ E- g3 P  W3 }) X
HRT=2h
5 S0 T' \/ Q1 C. [) D: j, j: A: @1 @& u: `% Q/ J4 u

: ~2 z7 m- [7 a3 E  c4 D8 h2
, T' F- ^; k8 y. `) r; j7 V9 D0 p) w0 r
水解酸化池
& d7 G) X0 w4 W) ~
2 D9 U2 K9 t6 r9 b# }! T钢砼4×5×2m
9 o8 H/ A7 w6 ~6 @$ {2 ~4 k1 p& U
6 c  ?  l( t, WHRT=2d
- H+ F3 H+ J' t( k5 ^: L+ N0 s4 E3 _# {

& T0 o3 {- w9 g2 `3
/ o! M' H. a* s# Z! Y- T  p: x0 Y. B" p/ q, }) U
SBR反应池6 u/ n: d" \* |$ U" ~

2 n# o# F3 l- c+ x' y8 }: G钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m7 X( d8 V3 s) w7 v# Y% K5 u

; Y+ M9 f9 ~2 y, B3 B2 w( i9 |运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h' a9 k0 N' q; ]! x

- @6 T, s" o2 [* R0 G$ Z$ k: g( J, _6 j" f2 f
4! T  c; P7 z" J/ P
" j! X+ d& f' _1 e( s- n5 n4 c3 `1 Z
鼓风机房
; v1 ]# R/ S/ v4 Y1 i4 i
. p; j/ m; m6 P" Y 7 ^8 r1 H& g3 k) M8 M

9 n3 v7 }2 |+ P: n4 B4 G利用原车间) }9 n8 X  q& ?6 X6 L
3 q4 o+ s; V- ~0 z5 _, S+ g
4 p3 b) G! i4 X2 o) ^* T

' ^* u# ?  k$ }, o1 A7 ^: ~) ^, G表3  主要工艺设备一览表
, y' D/ G, u4 ^8 K* y( o
( s, G& e8 D5 l% X8 }9 {
5 r" A+ r( R  ?/ S
5 F  U9 [1 O: }9 I. n: D序号) Z: |6 m& W3 c, f: `
# G  ~  W( Y# _6 L) n$ n
名称
$ c# a8 k# \+ T7 {- X' \4 |: ~. a5 o- ]# B/ i3 c. Z8 S
规格% K$ G. F/ r- E1 C+ C4 B

# B2 d# [9 \0 h8 y3 T$ X& ^数量& a2 M( ~* B+ L( J- L; ?
  F7 N. I# H" }# S/ t
备注
; L3 C3 X6 `: x: a; r
% e! F( b& E6 C6 Z5 y+ ?# N/ c9 y3 W4 |1 x0 \
1
( l. Y+ q# H3 h. Z+ p) B/ v: ~
污水泵
6 I: n9 a$ @* d6 e# a
) i! L, [! u- n7 j; L) l) \50WQ15-15-1.5
4 ?$ n; H+ H$ I4 G
. h; l# [& S: U: w2台
1 f! S' W& t+ U  D, ?9 h
; m" C" b" Z& @8 L9 ]2 W ! n9 @; m- a/ s( }' E, [
. x+ P* f! _0 Q! A( _, [
/ A( M/ h( K8 E, W; W
2
0 Q3 m. I4 Q7 [& b: v+ g' p  |
  F7 K5 S, ]) @) f( o  p# z曝气头
6 p3 k" n# }' L+ O7 I# T2 _' B$ K4 R/ O, c* ]
ZBK-A可变微孔曝气器
$ R6 C) i' m5 Y- _0 P3 t# M' I5 F. `4 P$ J; Y# n$ r9 a! y4 V" f
50个' v% ?! J! \1 N6 }) t! H9 @

' n1 ?3 N1 k' Y
. e4 x1 g) h1 ^# D. i7 q
. m7 A) S* \% d" f) B1 }9 l" Y5 Z/ G# Z8 g. T
37 a  G1 _# @2 o& L- j

- W, \# s. u' j  w- k& u8 ?/ T罗茨风机' `2 M) i9 F5 w+ P) Q" R: I% n) D0 [/ J
( w& y' h% r1 w+ U/ |8 J
TSB-501 [% n% ]5 B! L1 J

0 @2 w+ {1 v# s2 A* R2台) s4 D2 N$ ?2 j- j2 g2 {
8 a8 Y0 ]* T. q/ \% p$ d
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
9 t- C- s7 I  C, N- e% `. s- @, I9 Y# y8 [- K# \

, L$ g% j/ j9 c4
. j0 @3 M( J4 I
/ D! Q1 C! R5 A$ }- c( B2 A止回阀
  r! Z6 i7 D% P+ h* B/ j5 G$ H% ?- z' f
H44T
' {* @* T( Z" [9 u+ b5 B$ Q7 v/ m8 J  L2 ~. Z: H8 u8 z; G2 q
2个# R7 I; Z) c2 @- l

8 |, J/ u9 J' K- ^ / T7 x, g' I" m2 }0 T4 b9 X

& A# Z7 n* t2 s7 U1 b% o8 c6 j0 j; j( k2 B
5
' p% [1 V7 \+ A3 `) C' w9 [, Z3 `8 F
球阀1 q2 a' [: v; d6 T$ w1 \: t4 r* ]
5 n( g; {. w6 o9 ?$ e$ F! \+ T" ~
DN150  ?6 G& @* k1 m3 m

9 W- A- Z8 ]5 Z/ R; p6 W( M7个* L) A: X' D& i1 |3 S' t

, K4 @; z% Q- t7 o- |- _0 p. z
, L: `' j: T% u% |2 z  f$ f4  处理效果 , t* b$ ~2 W  e& Q
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
1 G; P" }( a+ [9 [! n) _+ J0 n5 H
+ a! `0 L$ ~! C) l3 n* Y/ ?

8 L$ q2 X  z# ]0 W: q- t9 D  t" F表4 废水水质检测结果 : R, @" y5 L6 N& U. H
: n4 B( t* ^: g6 j% i" h9 M) O0 ^7 N

( L1 K7 C/ I1 ~& R
$ _1 l8 d3 Z! c* V- g6 C 水质指标
: @8 U2 q/ ]0 U- ]
+ `* F! ^) m# z/ s9 w* I: F4 V3 D8 @COD cr(mg/L) , J' l6 N* N0 N/ M4 g0 |

' y  x5 ~  _) @BOD5(mg/L) / T9 k4 V; T9 W, l/ [( T
8 s0 o5 R& K: _% v
SS(mg/L)/ w+ ?0 {1 X- r2 m
- J( C7 E" `3 w5 |; Z" a3 `
5 T: S( x9 v3 X. X6 [$ R$ [* E9 a% b
进水  _1 D( z# v1 c" ?
- S  X4 U# a+ ?# I5 M: T1 p
1500
3 W) m9 h+ m, X; v, h/ c) x% [* `9 X6 I$ V% I# b
5001 ?6 H4 h* |& T+ C1 P1 U
/ W) z2 t% [5 D4 \- g
1408 o5 e2 c& ^$ m9 Y% l

# n7 R( @& a( M3 l& [, p) s. d9 V6 W  `3 d
出水% s. E$ F# ^5 G
  C* z" g% x. h6 ?7 b
56; B) m9 y" d  W1 j$ R/ {$ i

/ n# y+ M/ a: G18
' O' }. @% @: f9 o: i& A
# x7 R1 {5 q8 |8 B) u$ Y* B. r8$ M# U/ w) Y; e, I
/ u' v. r. }3 x( N* J9 X9 r' G: \

2 `& @% X9 G9 I) |, J: @注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 4 D4 x8 E8 D' q
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
5 U# m; N, t8 y! N# q5  讨论
( o; @4 d% ~+ u* I# b, |8 y2 D3 `5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  . r1 T4 i( m2 V$ Z+ U  g7 l
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