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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
9 J- u) p! `+ L: p( \3 l# F/ ?2 z        
8 Z$ `6 _4 L1 O/ p               # e. P8 W) Y" g
         
5 g% s- e- q! W% D. L: `7 c9 q            
* l/ V. U4 T, W              4 W9 R" \+ u" ?
              
6 d$ Y! J4 c# Y1 M9 D8 y3 l                      * ~) k2 P" {1 _+ i) u# Q
          ; N  p3 B  B2 d$ h  Q9 g& i
         
4 W& |4 f, G1 Q* E: s$ O              
1 f8 x( {% a) F& o                          
! s' ^8 ^0 M$ G" ~+ u                ) L/ b" o0 g$ U( m+ w
6 D3 Z. `  u/ Y# m: E

4 e' j$ n# q; n- e" |0 x6 ~! _. s9 e) N& t; s% j; k  F
1  概况
! Z3 f/ v5 J. n2 F+ R; `( d$ k* Z8 e  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
$ B" ^: `5 ?$ U3 V1 F
1 j- j2 |2 ]1 y+ a0 P4 k9 w/ r/ o- V0 J4 M

0 Q# [* f2 ~& b6 H" V2 m' M表1 废水水质情况 & l/ Z8 [4 E" f$ |

: v& `- I1 ^9 y" C( ^
1 H2 J, R/ N7 ~+ [! h0 c- n  ]1 f9 o
  S8 J& U1 K! z6 D; y项目3 u1 I  N0 Y% L/ m, t, N

* m8 X  A/ j7 ^+ [4 G5 aCOD cr(mg/L)
: U5 m+ A  V- G( z" Q2 A9 X) ~# F( a1 ]( M# [
BOD5(mg/L) / j6 }2 J: l) ~9 @

) S  R" L, a3 V* a1 \( i) tSS(mg/L)- L$ i+ p, w3 R* Y  @1 J8 n) b

8 j  K# ^) w+ B; w/ V5 [) ?; K
! k8 m* f; G8 x; w( h+ L0 X洗米废水. u4 R/ N; a5 h

$ a2 {/ t& }7 }# C3 r- h1100~1500
- o% x& z+ M7 n; a) w) p) F" y* g- d
400~600& b; i2 l- `& e& q$ K! ]  O

$ x1 f& z4 T% c5 p7 L150~200
( |8 y& U7 l0 U) ~/ @: E2  工程特点和设计方案
1 i4 V5 f/ J/ n$ x( u5 J" Y2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
( U0 Q9 ^, }, U8 T3  工艺设计   L2 k  H- {2 D0 S$ N
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
. T  O9 W0 i; h4 L
& m' D9 }, q0 F) O4 Z1 d0 O3.2  主要构筑物和工艺设备 ! \: M2 ^! H$ @- n# @3 H; Q5 F" C2 f
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 * E, z6 B, E/ R* s. N. d

* ?; S& \( J; h6 l5 P+ Q& F; `" E* Z& U; P6 V- j" o& M4 ?

) N. ~+ {0 m  N- S5 p表2  主要构筑物及压球机一览表   F# I" S+ B  I/ j
: ?5 n$ s+ ~7 S1 \* N
; C7 J/ Q% y2 r- D$ e2 C; g
& f* B7 o2 M) i$ \' b8 J1 ~* |8 b
序号% p6 R8 x! B/ N4 H5 M& M( Z4 W& _
5 W! y8 D2 B" T  ^7 y
名称
9 Z( u" S, m, [5 `; h) G& g- O4 [  a6 S, @
型号、主要尺寸6 X# k+ q& a1 s3 F: l" g& C
: g4 O# \* C* p( v4 V2 {6 x
备注6 g4 E9 g2 t- {6 R0 `9 F

- Z+ ~6 ~7 i/ h0 c% w5 ~/ ]# J1 B
+ @( z! D  v3 {. [3 c( G9 {" g( a11 G9 X  {+ ]! C

' q7 m5 [( m# z$ Z沉淀池9 ^9 ?* P1 L0 A( O5 {6 V

0 K4 p5 T0 K& Q, w( h* b/ u7 D) }钢砼4×1.5×2m
9 Z0 s. t( T8 Y2 P& L/ t  k5 j
2 Y6 f6 t3 \& C( j) CHRT=2h& a, ?) O5 e5 Z  e, ^6 y7 i  w6 s
& ]) S5 G4 c. V8 ^- `
" w; b" ~, v8 r, i4 W) E; t$ {5 I- n' \) G
2
& D. N  C/ L( Q! A( f9 W1 b+ l1 J, v% e5 X9 p
水解酸化池: T# f! J! J2 @" f
' ~' v1 Q, a+ R6 l
钢砼4×5×2m) a- l# b. q1 j! M

: i( {( ?& {7 C1 _# P8 a5 B; ?HRT=2d
! J) m2 K0 ~$ {- E) c$ u% a! D
  E& }# B8 t, ~" C3 Y  k: i/ g
8 W7 o/ J7 Q8 L' D3
$ G8 a) `% ^% E/ k9 m" E' Z. c" E  e# x* }, I2 U" D, U
SBR反应池1 D. Z1 n' z. V: x1 ]1 |3 v
1 n5 U4 L' q( q7 ?
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m" s# s" F( O# w1 l1 h
1 F  i. b3 x/ @# ]  O9 a
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
/ L9 m( e. S) h& m& z- z8 u' }' D: ~

" S5 M3 q; Z% k& }4, Y2 w, H( k* A* P8 m2 _' s
! w7 `/ m2 [/ _' U
鼓风机房
+ p& M' \8 C8 I0 Z" t3 ~9 [8 w0 K/ @; S- B
& v# _1 O! \# s- O' d

! ~! O7 \1 h+ W5 ^, U利用原车间; O# o6 {& E# P% f  M& @% _3 M

# Q7 f% g) y+ F: [- {! E9 q6 p7 Z
! e) Y+ B0 y8 ~0 [$ w& m
# {$ A" W1 ~" }- n7 k" v表3  主要工艺设备一览表
+ W3 u/ b$ L$ Z/ L! _" V
8 [- w3 ?4 e& F6 S, Q
+ F( Q" X7 {, a' J/ g& M4 c6 C6 W- H5 i$ l. h
序号
! k/ s- E6 n- R1 T3 y, z4 U- C5 z4 R# l4 ]! {, w# v
名称
2 c1 D. k8 g! ^
! i/ `% S$ P, T  v% l规格. o# w' r* A& `8 B

  L. A9 _; c. B; D# ^数量) `9 L3 U9 |6 c; D

  b) _  E# B! d备注  W# O$ `4 N% }9 u- i5 P

+ f& r6 `4 F8 c$ \! `
: j' e0 I0 _! d- \4 p1: G1 }0 d/ ~- b1 B# _' U

8 Q' G( ~7 a, @7 o, t9 M污水泵  j& A6 \/ E( h; ]

/ Y9 d5 }: g. K' _0 ]50WQ15-15-1.5( x/ J) q4 o: [6 ]6 V; e5 w+ c  k
8 u1 P, g+ o+ k8 D
2台& Q6 Q! @) a0 G7 w$ S

% ]! {$ F. j, O7 b) V8 ~' W " d0 Y) P) w0 W( Q

8 W! S' Q9 Q5 e# c% m1 }8 H0 x( P6 p; y# y; a
2
7 E* w& U# Y1 o3 e/ M% g( O) S9 o
曝气头4 ^6 U5 A4 _9 V' t
4 a+ Z( l# B0 }0 x
ZBK-A可变微孔曝气器
6 g5 Q  x" n. }
3 ?6 {5 |, y$ k. H2 w3 {50个
0 R- N: \1 x+ y, u% [% m* }  h1 u1 X4 V3 L) F5 ]7 g* u

# |" t# K% v( P! k2 x& y+ E% K* c7 i, A( p$ T. g

/ T; R6 l/ H& n+ [% k% m5 {3
8 N& I: u0 q* Z6 ?/ U
6 t% f! l1 |/ j罗茨风机
, |- @. X% `# A
7 V" u) H- g0 ~, D, V5 vTSB-50
& H; u3 _% s9 `$ A+ q0 a: C% M. h5 T3 U9 ?
2台) o5 l& Y% f& ?& D- Q! U

* I! x$ Z) O, ~0 ~; tQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
/ G. s! x' w  G7 }  w$ @- C9 G# w4 Q% W+ }1 F

% y) D, T! M7 `1 G4! e) X2 V- U! D7 h

! a/ E: _5 }) S, o$ r止回阀2 Q0 M; E! r4 y# k# |7 Y
7 a* Z; j4 E3 e+ s& ]' y, q/ r, P5 D$ f
H44T
) L; Q) w  m) d9 F- }
5 H* I9 {: W# j2 H+ t. y8 m2个
8 l, R. b, z; X2 c$ K, ]$ c
  |3 v& l! S" a" e
1 x; W! e% s8 n( g
' L( a6 }/ ]  R+ c( o5 M# m6 `% U3 q" ?- c; @7 D2 P- T9 Q
5& H: M% T$ G, D) A0 S6 F

& C, F; w. y4 ?. T. d球阀- G2 @' s- H9 P" N& b
+ o' G0 b! B" Z) Y6 R. c
DN1502 h5 t9 R* s1 A) b- u

4 m4 x; W! l1 c: ?- I1 X7个
5 z& E2 n: _  ^: @- p# l9 \# |2 K) x! V- ]3 N6 d
( w9 M" |) D0 V
4  处理效果 $ e$ O: O4 h( I( l9 O+ d$ ^" p" O
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
$ c7 ^0 P+ z% g  ?" m
5 {' k2 }9 I1 N* B; p
8 m" g1 j$ b. e( l: h. t$ Y" B, h: g# H1 d; W: ^1 ?- j
表4 废水水质检测结果
; `) O7 E  h/ ^  M. j1 t% J' D. ]& ~/ H
# L1 [, s$ X4 w9 q7 {6 A
8 @# }: w2 F9 k0 p# H
水质指标
/ h, a% e8 ?( T/ K" F" j0 D  v( N! I, P/ ~# L
COD cr(mg/L)
+ O# {7 [" q' e4 g% E& v9 K2 R- w2 q: U; A  S9 F. X# H
BOD5(mg/L)
  W+ h( K+ d( M7 d9 B" e5 J, v+ S$ h. j3 O: o
SS(mg/L), [0 z8 r  u: V8 b( t

7 R, b5 [6 z1 d& s( g) V
3 D, s- R8 d7 W* k6 B  g" G3 [% r$ R/ M进水
6 v8 d# A$ V, g+ b
- }& C( f/ j' K; k1500) a! Q5 y* J: @% G- E/ @3 l# d

8 T3 O+ r+ O0 E3 d  q500, X8 G% M+ u% r! k9 T% z# u" P
  ~$ u# M$ I* m  C4 u- H. ?
140% X# J2 q; p# D+ M% @5 ^: N

& I9 c) `1 a& D, ~
9 T) A2 `* I9 v4 y- ~0 ^2 g7 _出水
4 s6 o8 d% ^  L3 L1 O1 B- A/ O2 R: p" i+ b& z9 l
560 q9 B0 V4 ~3 N  J
* ^% i# ~, ^+ Z: Z/ O( ]  N; M
181 p, U; e- d. y7 g

# B/ t. S- ?+ ~84 y/ x% R* k% ~" L& K" {1 |9 N
. `/ p8 i% S4 I# j' J( [1 E

5 {* F" `6 R. d7 I: R7 h5 @注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 & p+ |3 j* s8 B/ z3 ]! X
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
. S/ {" k7 {: i- F- O4 \5  讨论 ( T8 F9 p) g$ z1 L5 @, J
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  
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