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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水5 z+ o% X4 k& c" q7 R
        , E7 G6 r# ?: k! L2 h0 n" E2 A7 F0 b
               
' }) w+ I( s% t" s7 `          , r  @# [  t0 w! J, R
            * C0 A+ G5 J. ]; `
              7 M8 y1 D& M& Z9 u+ r. L
              ) R: ^( T. k1 X3 e* ?
                      $ ~* V  M+ o% H& I& V9 D
          / |. U5 A9 X3 b4 a5 X
         
+ a% D( c1 I! U, ?: o9 T" i              
( D. n/ G& t0 ]) X; q                          " x- h5 y' W0 y& ?; f7 i, V3 F
               
, Y% y! p+ N- }( U( Z* W  i4 B: u8 {* t
1 w8 Q! I4 s7 N0 Q( E6 x1 ?

& y4 Y. n3 [! M1 G1  概况 6 C9 A2 J1 Z1 Z) E0 |1 n
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
* A; Q# \2 ^5 T( m' b( a
- x7 Q  T& n* |/ W: v3 f# q9 f. ^- z. E

$ X$ n9 i* H+ h0 x表1 废水水质情况
5 y+ u0 G& D' b1 ?$ b+ O  e: _
& `9 S( L, j2 c: v' c7 l8 _1 i# v0 j9 f3 @# Z

$ G# g' [3 k& ^3 I项目
2 G& n( g, E+ j8 S* ^
" b# P7 w6 {9 J" h; Z+ }" w* J& [COD cr(mg/L) 5 S4 ?  e& N% B; B, a
# ?0 e5 Q1 W  a+ k; F1 a3 T# q
BOD5(mg/L) 8 |, N8 o( d! r$ ^) k4 M9 w$ u

! Q; y; p) y3 E! TSS(mg/L)9 I$ ~& d' h: M# _4 B+ [
( B  V& S& B5 _! o

# }) A/ g+ a0 S! G3 B0 q洗米废水
9 T9 @, z, d- |) e- t/ g, c( J: J7 V# G* S. B
1100~1500
. Q: ~, D8 s& _) b* t  s: D
- F* C' E2 Z) I" B400~600: M# W) b  }8 a& W; a/ f2 @

) v! n1 A+ L! W6 h' x6 J0 H150~200, @, t- h, g  o  J- O+ ^
2  工程特点和设计方案
- K) I( V$ j, C& b! m! H2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
; b8 w% n; T% p; m* q- c0 s3  工艺设计
" x3 D' ?. `. U% y* ]0 h" Y9 i3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 3 x# K- C) ~' @* l

+ x' c' v1 i2 r. j+ o3.2  主要构筑物和工艺设备
4 }6 I: \* X' M! K0 t. f8 o" i  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 ( Q1 }. n: H3 K3 W+ B9 I3 W- b. }

9 ?5 j: }5 K7 O0 N1 d; p5 k
# z6 S, h) \3 D' w( I& `8 ]' @
# F$ {0 C& F) S) C+ R# f表2  主要构筑物及压球机一览表
& x* f# h2 M8 ?3 g% c- J2 ^# _
" p0 o8 Y' u% w  |/ r/ g* a( I( |' [4 q
+ I$ u7 G) _& K; b
序号: W* _3 @* f5 j# i
2 H4 O4 M) `3 N
名称* m& ?# L/ m5 f; ~: G

( W3 \* Y+ u) W; J5 g9 d; y型号、主要尺寸
8 U* e; n* `+ s7 L" P
5 R6 Q* J# y  C9 o备注: V1 a" `1 a: b1 ?

3 k) i2 C' j* [' B( |$ N+ }+ L0 X) L$ V9 n
1
% f  h7 [$ t1 J, \5 [+ F
/ n9 X, R3 g7 }0 T沉淀池, x* e" ]+ v- `, s- `/ v3 ^6 C
2 }$ z4 F1 S! Z* P9 n
钢砼4×1.5×2m
& l3 ?: p* X) h0 [( h2 J' q: k8 b% P; N  ~/ V& D
HRT=2h- |( }4 U; F- _" P

4 r- v, U/ ]  b' y) N" l9 A5 d& x  a5 N% {" L. d
2
( J. X6 V3 d0 W4 b( e# k- F, c, B1 u, \" n8 Q& n- [5 T  E
水解酸化池
0 m" E4 W9 a* W
% r+ Q3 H6 m" W# h# r' N% e钢砼4×5×2m. S0 A; \; d8 o# T' [: p$ y4 X3 g
+ u$ O0 D7 g' l4 v1 j# n
HRT=2d
6 K1 ~, |9 s. n2 }- n! X
2 ]7 W5 w( s$ ~/ R0 S
. H; K$ w. ?- q7 ~# \, ~3
/ D" w" s% Y4 v, z9 i4 L  B2 F! B6 j! ]" @6 g
SBR反应池9 l: Q( G- v, G" N. W: {, e  ^+ O& a9 J4 W

) g: v" b' Q5 t, D钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
/ W9 ]8 k- L1 b# t: e' I: K" G  Z/ \
# b, Z& F/ h2 {5 b2 U运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
! `8 }& n& X+ h" `8 W5 y
5 r( I2 U- ?! Q7 ]6 x! n- E) ^
1 o4 Q/ }/ C. ~5 A, y7 _6 n4. o# g% r" n0 _3 T

3 W5 u( c3 S/ Q  n+ N5 {  _鼓风机房7 y8 U% ]+ S* \. g; y
# K- [2 C9 s: m& u8 I6 r& a
' v8 `* d; {% W) {% P
" [! y6 R- i( Y) g9 `
利用原车间( O3 y! m2 f* a" Q; P
4 H( f! ~4 o) Y. U3 ?( z6 d3 ?0 j
/ p0 G/ ]# U" [& X# D, @

6 M4 G1 J7 S  j# Y表3  主要工艺设备一览表
, T7 P9 n7 @; F! ~; q" l: A2 t5 }# h- b
- s& G  u# W" r9 l
$ u: b8 z1 Q% {, j* J/ z
序号
. D# }9 @  i" K; |4 `3 |2 M9 L, W2 \; o' ~9 a
名称2 ^: X9 R, l5 g( Y0 Y0 q9 b$ W

9 Y2 N" n$ i; w' M规格5 ^# S4 R; F' q" l+ b
! H8 C/ J) s4 Y6 u2 r  h( t% L
数量
( g5 f. C  d! h" v! i5 I' F: w: L7 V# O
备注
) Y! y2 v' ?) @( f( G$ j0 I' {+ g% g! s. g$ R
3 T5 O; s0 h+ N; h( w
1
0 l! r! I$ u  N0 m/ c6 b# G
# ^  H  E1 X" _4 S污水泵
0 ~& ^7 g6 Z7 G& B6 [6 e$ w) n' C9 a; X/ V: Q% E, P3 P
50WQ15-15-1.5
7 F) `* [$ L; k0 n+ C9 y3 o6 a) V9 x
2台
( |/ ~, e& S* D/ t! z( J% x; m0 I' M0 P5 j& d- a5 [# P/ ~, z

7 K0 w# {7 `  H2 R0 j% c
$ }: k9 T& u% j' |- ]
, ~! V% |. f/ _8 @24 n9 U9 W+ ?8 O' E
1 W- U, l% l+ O+ ~9 z( W
曝气头2 k! t; q+ N. r3 N; |$ R$ d
5 ?5 A6 s0 q- |: z( j* U
ZBK-A可变微孔曝气器
# C. E: ~. u8 C; g1 g5 \9 u  ^. R$ c- s6 P, n! Y0 p& U* n& ~
50个
% v" e" _* P+ J7 s1 D* V! o
! R# R- c$ k. |/ E1 _( ^5 h
( w" h5 I2 I7 P4 v7 u* Q. X' X5 I% o) I7 ?5 A4 Z7 C' V
! Y& z' L0 C9 A8 i
3
* m( z! l4 n9 m6 k+ z( U, [$ {6 X+ B- n* B, L+ v
罗茨风机
& f2 K7 c- q& j% u9 w* ^+ \
& c3 a; K, m6 P3 z/ g/ j% KTSB-50
+ e1 B  L- T9 U! G0 |
6 h, B( W7 t' b& ]7 D- \& P2台
8 c" f: C8 d1 }% V  V! Q+ \1 f. I3 f7 ~, l% H
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
2 H3 [+ U) I' e. p5 R( h
. n6 ]' t  c& Y" ?# \' m: }5 e9 m! F6 h+ i1 R  n% r8 A
4
9 p( ?# Z0 X3 Q2 l
, b+ @8 t# \/ [6 e9 ^# A止回阀& S1 \( ?" a  f, K5 S+ k! k& ]
3 Q9 }% L6 a; O
H44T: N: R+ }. j, u

, v; t7 q' m/ G3 b; e0 l2个
5 ~# ^- z! _7 _+ F
" ?* k/ Z/ L* X! `1 C
& Z* D2 J" t) |) P+ \9 r# U' e  |% k& m5 B4 b
* a0 g  s7 C; w: ^) j! J2 R# f
5
0 v- {. b. Z5 W! N* F. F5 g  ^2 ~8 V" @. Y2 b
球阀. G7 s1 T4 u  s
  B5 d3 S9 M! h% ?7 E" t
DN150
& z/ h" H& M7 V+ a9 |4 i& g2 L8 `7 H; j% c! i, m2 L( O' e+ T
7个
& `# m: M  P' |. _2 N0 {! ?2 [9 A: T; K5 z. n" C; ]
- O* j( @: a2 p$ G# m
4  处理效果 6 T# X0 ]! w8 u8 Y
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
  J  C  G; r8 X2 k6 o9 _% x1 i, ]+ d/ K
7 q* R6 q9 o) r9 y& l+ H9 h5 ?
: |# S7 Z- \3 \/ q
表4 废水水质检测结果 ( L9 U0 N4 q2 s/ X1 a2 J9 N+ ~

* e5 g: A; i% u* m" X9 S9 F& ~/ b) _$ ^7 L1 g3 S+ n. q# s  ]
3 a& {4 b' u( W/ G7 U" ?
水质指标$ S4 v( h; V- T& m( F

5 _  c. _+ ^) D) Q& f# _# jCOD cr(mg/L) * e' z$ ^( C; s) Y# P- A

0 h; B  A! M  t6 F4 Q. o  CBOD5(mg/L)
( x8 D# P% z$ x! ]5 a! A$ Q) r& E& N& _" Q) z
SS(mg/L)8 w/ {+ D& }; r% h, F

- {, ~& ~6 N2 ^7 v) Q" u" f% j6 ^2 F3 a! C  t+ L% y7 w
进水
5 X6 f: i9 v. x1 X! A/ @1 x& [$ d/ \0 a2 j! C# R# S- P/ [
1500* n6 X, x+ w2 ]

/ \4 H3 L0 y6 l1 _4 a. |500
" S; i$ D3 U' C8 z' }6 w% p8 q/ F
/ Z; g6 j1 v+ `( m2 ], _! w140
1 u  e, g' A( h
  n' @; T2 c. ^  p
. `& w) V; S! i& m! P: M; a* K出水
: L/ J6 l! z& N) R" F. p$ f2 W( E- S; ]+ _4 j
56) q' H& A  d( m, c5 Q" C8 O

8 a1 X& Y& ~0 ~2 t5 `9 R; d18
& N* X4 Z7 h# S. Y  w
1 f0 X/ n0 Q6 A& ^8) y3 @& C# F$ B3 c% t
+ b0 h* o0 `- i: D' a6 U# T

* b4 M# r4 i8 H# V# D3 R) H注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
  ?1 s% m# O/ b+ k0 Z3 L0 i  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
- ]$ y1 |/ P! k2 |4 j; @5  讨论
3 }, r4 [4 t1 g9 ?  ]/ z2 F5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  / k5 b. m0 z# y  Y! V! t) r. @
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