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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水% E; L( U1 n2 i1 l8 H
        
* h* n" V$ w8 o/ @) H               
6 o9 D. `) R7 B9 |          4 }% {  N6 b# P( C. T9 Q3 H1 y
            
& R! I% C/ h+ r' s) i2 p# @              
$ a2 }2 h5 @3 G3 B6 R/ k5 z              
+ m) P& Q8 d; h7 G                      : R1 v# C1 S0 h* s; x1 \. n
         
* D, ]  S0 m7 J- k/ r+ d         
9 N4 I+ `/ [+ f0 E2 p              
( I7 y, b3 h2 J9 Y* {' s" ]( U. t                          
) c8 `2 G4 W) m& ]; ^) C               
1 s0 u3 h$ Z9 S; n% u# m( h- Z1 Q, v
. O& C  A, {! M/ n! s# n: H
& r3 q" Q( @: A4 ~  @
1  概况
$ L& }$ S3 y: y  ?% t& b  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
& t3 W9 i: p5 E3 V" V& K
; Y, r' z9 q) }3 ^: c* l$ X) W. j0 }
6 Z$ x0 V( w$ V1 r9 ~
表1 废水水质情况
$ g4 R1 F: v! h& ]+ n/ B7 m
9 ?  q  {4 ?' h4 K, X
0 a! S7 r9 m1 ~/ X# a% S% ~9 |5 V/ m7 r& Y' U* D& W* h
项目
/ k) |5 M5 g6 A: {
! F9 e+ K8 }) w' n* K7 b4 e2 nCOD cr(mg/L)
4 w, f& T% |. X# N: D% }( N& a! b' }/ w/ I; @
BOD5(mg/L)
4 `1 n" O" O) K1 a4 a7 m7 T) q1 t: G' o
3 K' Z& W5 Q5 m0 t8 C2 Y! Z4 sSS(mg/L)
& K. H# H' j6 e3 R) s) V5 \+ q: [' g, h' D
5 P; L! w7 H5 g
洗米废水
4 {% |& ?# q: {$ i! [8 p  t0 @- P8 N/ R8 r$ P7 H! N& ]9 I
1100~1500
' p% J* F- ?& P5 D$ M- L
* `! Z8 c9 G% `: }' G5 ~400~600' l; c) h: h1 ^5 [* V& x

! O( X7 j' `( g* d/ ~, c150~200
# @" ?# L$ N1 X7 t3 b2  工程特点和设计方案 : Z0 l8 f6 m2 E# m6 Z# a; z
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 3 Y! I* F8 @( X3 Q; y
3  工艺设计
/ N1 _  S' b  S4 m/ u3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 ; n7 ~9 M1 V* o7 }# J6 k3 ~0 A0 T0 q
8 O; S* c' v# B/ }" z+ c
3.2  主要构筑物和工艺设备 - I4 @% n3 K( ?+ p
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
2 H" a: A8 R7 S2 S" h2 a8 ]4 d6 f
( ?7 A" ]9 N( i! `! {5 c5 n6 N+ \8 E6 X

9 i  a9 c. w$ N! u3 q表2  主要构筑物及压球机一览表
. G- ^/ J  M1 X: S8 y: `2 a
, }. U: {# r: e/ O$ m9 t! D- V+ J: H
, \, V* ?& ^5 h. s4 O( Z' L1 }" P0 I3 x0 V# N
序号
! Z( q' w: w$ _, P6 J) X6 D
& k" {+ i1 B( a# V# P名称
  d3 L& l! }' y1 x/ ~
5 r+ j5 f. {* A9 t/ ^, s5 M- v- O型号、主要尺寸6 e: ]: Y' U$ F# |- e( T
: Y+ k: |$ F0 c: f
备注
- h/ B6 N# D8 [( |& i" [9 j( R+ p$ z. `% o
8 Q9 ]9 [0 H, Y% U" ]
1
2 V- X0 D$ d+ L3 t/ z# v3 p" x" w2 D' z: v8 C
沉淀池3 t+ {( r+ V8 N% a3 R6 p- K

& R" A+ m9 D* N/ ]. [/ t  w钢砼4×1.5×2m& g, o! a2 o* W% H" \/ B  M

+ k" v* E% K) t8 m, HHRT=2h
6 g* Z: A4 q; h9 G" @, I$ s( G4 c8 w$ _9 D7 a6 k; j

4 @& ~0 x& K+ n9 X2 w; m; r2
. o! a2 w8 W) q
5 b0 Y, {6 Y' w+ |水解酸化池
) b# w" t7 ~" R5 Z
- V. k0 Y# h4 C! ]& y钢砼4×5×2m  E/ q( H" Q: \. B; x9 h$ @6 o4 {

5 w0 A) E: x; BHRT=2d
3 U+ G' H9 n% C! i8 A+ C. v0 E* C2 V8 v6 s& O; X

2 L8 ?$ X. _0 K6 o9 x3
* P! v4 o* Z$ T/ L6 Y' Z6 Y5 \8 i' V$ J) I& \; M- D" ]: H9 D
SBR反应池" V( z2 P% K9 f7 q3 q2 U
1 V! M& k6 _6 _0 L  _0 P6 X+ f
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
4 C8 b. R5 t# U6 x7 [' V
" X' ]; s7 \$ d0 G. C$ }运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
9 y4 h0 L: |; D* Z2 A- Y9 H' F: K2 H. a# b; g
" c6 _" l$ b4 U. c: t: i$ E# L8 |" Z
44 e5 w1 E6 f# a+ A& r3 ^

" G$ E1 k: B* S( m5 k9 N5 q% n7 K# `鼓风机房
. y9 F* j5 V- V
# L! @0 b2 k) H$ o( {
# I9 m- L" x+ h% u( |) n- i1 O* f$ g
利用原车间
& i/ b4 ^. ^$ l1 Y0 E3 F' ^0 r  S$ R+ f: A- w3 C

8 ^8 ^# O( a9 `) L( h5 [9 h
. p1 `8 ?! u2 `; B6 w表3  主要工艺设备一览表 2 G' f7 ]6 D' P
* ^2 ]2 K. {  z+ H  B

' w; x- G2 O9 ^$ U
! P0 N' D1 E+ e& j# x序号
6 r" J0 f# Z+ W  g# Q" |3 w- }
. r$ @* ]4 U! _- e- A名称
6 v" k+ l. Y- k! C0 K
$ {4 v. q- P3 b3 y# }( E4 F6 i规格4 a6 _& Y1 B+ ?6 P7 K

1 j8 J% i( ?) C; n$ V0 T数量
" e7 s+ f1 T& ]5 t4 h( v( }9 y1 y" k: g
备注( q# Z* F  y- |0 _$ ]
$ N$ R9 e  x8 C- K
" [+ V* X. a% ~; v
12 k0 q# B" A% v! C5 B) q
- q+ [9 U3 j( F- S
污水泵1 S- I/ d# E6 k
) M3 A* l4 K0 R1 [" u' @1 U
50WQ15-15-1.5; O# ^- K/ Z& d0 J2 E+ H
6 Z! ?+ ?1 x  G) G; @9 p8 a
2台
& y& n3 N( y4 e0 a) b6 w; ~* z' G' _; X" m4 D: A9 |. e

* W. L- D. c- t0 N  D  l; ^  ?+ U' }  W2 D# {; {0 K

& A! P( W9 x0 O/ P: n2 w2
2 M2 M; F4 |5 p! x" p5 E! c1 a/ ~# u9 U, y$ L6 z- p
曝气头
/ x6 k% ?4 g- W, A/ \) o, \0 L/ E4 a* a( _# u
ZBK-A可变微孔曝气器
9 Q: {, o% F. p2 B8 O0 V, w$ e1 s$ }+ L
50个2 ^, c" ~5 z  Q" A; A$ c; G$ L
: S- i  U: z) r. a+ ~4 D

! d- f, c* ?. m  M3 b* |& l0 {
* {7 R3 T8 I" n4 q  b7 D
3
2 {; W& ^2 g# J, e
( v% T7 M- \' H7 _/ v罗茨风机
& @! o( W) c8 c) J4 [/ Q& y4 x, y. _; g7 {" |1 U
TSB-50
6 R- T+ k; D: i7 G2 E+ a4 W: Q
& f7 x" F* e* A2台8 _0 H6 r5 \5 d5 W) M, y
$ w. ?* |( Y2 h
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 8 ^6 ?9 V4 Y* q7 F0 E' A( i

# h& q: q7 @3 [4 t, E5 G  H1 `( U/ m3 F& K! T# D
4
! E, Q! r+ Y" Q
" m% x- @1 J- C止回阀. ~/ k" Y6 b+ _1 @& W
3 {( r- t2 r8 H3 G- O: ?
H44T
' K" l) t, q3 w6 l0 q4 V
6 C+ ~& B* c) z8 H  ^! f2个# ?6 m* n; l1 `
# l4 m, h* `" v
4 V! Z% C- g$ \6 ?

, a% z' {1 D6 G- x& l/ b' a, H0 x5 u3 R9 n6 E5 g3 {
5
2 j# P9 q/ j) I% M0 v
; m# ]; M' E8 x球阀/ c1 ]% B3 |$ p% }5 j, K
+ P7 ]1 B0 N" F' k; |) O: l
DN150( J! h: y! b4 P8 U, G1 L
: \2 s! ^4 ?; A2 Q
7个, t) k* v& I0 U6 c# ?

% }+ `/ D# m9 y8 m0 f 1 C8 X* A! j) ^  R
4  处理效果
& b' M( ?2 I6 x- P* \( N  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 ; k/ R' @8 G. w* V0 f- b' p4 T
) R4 V  K# Z8 x3 ~$ @7 E* _
) S$ T) H) s9 ]
" V9 K/ {# N; @: c3 \- u
表4 废水水质检测结果
9 o$ v' b+ {3 E; l8 u* l
  z5 N2 r4 ~+ Y; N& ^  p: T" n9 ?$ H2 p, i5 n2 g9 C' @
2 G9 t4 s% v9 T8 s2 K/ k
水质指标
" G9 c( J" ~3 i
5 D% @* M* r& z0 j6 z3 lCOD cr(mg/L) 0 r8 o! }8 _, P6 d6 H

" ~0 {% ~  M4 s. C6 e2 ~$ UBOD5(mg/L)
# W9 U3 I. w2 q( n; ^. g
! a4 @4 k$ q8 O& @5 T9 J& bSS(mg/L)$ t3 d3 l/ Q! G/ C
7 g# M% }, |. X7 G  u& T
0 b) v1 a; X) b$ I  _
进水4 q! G  j/ _& z" v, j; i
$ e8 y+ e  |! M4 @# r
1500# e6 c; S  U9 r, I  q3 `5 U

% \7 `5 q6 F* `# U500
( j7 C  Z, G& P6 W- {+ [) J
9 c9 Q8 }9 c9 Y8 ?6 E0 \140! P# t7 X, C& f, Q9 d& B: L2 M0 U

) m  h: b% S9 X4 P9 A, ?- Q$ d  z8 B# m+ p5 x
出水9 Z7 u- X7 O1 ?1 m( Y; D3 R

& {; p5 {0 I+ K, }0 O56
8 X2 |. d* o) ^- A. E: v' N1 ~. `" j! A- ]" x
18
0 `, F; j& s: n  z' S
: N# R0 U, `  ^: S& b8
3 g' {+ {: Z( x# X7 L1 A9 R  l6 s( k' M
" z1 A* Z6 M6 T0 V/ i% h3 T9 V
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。   ~* e' K, r$ z3 _9 T" |  y
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
6 k+ f1 ?4 K- v& V9 x: K+ Z- {5  讨论
: _5 w# G7 i' k' X2 Y4 S5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  7 t+ `6 V& J6 N4 E( s9 U, J
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