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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水2

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发表于 2010-2-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  注:表中数值均为平均值。
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- U! H( x- C' u2 V5 u/ j* y; k) N! C/ {! k( R
! |! V. ^3 G0 d! h9 L1 Q1 K
0 V& P# m9 ?1 b

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, u3 F$ d/ Z9 Q+ U
/ z6 r' i' O5 \7 U
   ②问题的探讨
+ H6 y1 G- @% p5 F9 M
6 q6 u$ W8 k; ?  I( @2 k4 T3 s( X7 m9 ~8 m/ z/ u; l

) @: k0 x+ V8 |. l1 A
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  工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。6 [7 G. L. n  e
- V/ x/ J' d: w9 q2 @

7 z6 a, d" y% f4 D+ \9 m! r. [2 c7 Z2 d4 e7 `
- J* N8 t, K9 N& c
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+ o- K9 K* j" T7 C; P& t  2.2 铁床1 D+ B; A; v: }* H8 J& K! H

0 V3 B- L. D9 A
% N' T) F* @9 p$ p! A) F3 M  b, b+ k/ v/ Q
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9 t- B7 U* P+ L  K- P$ y
3 D6 z- ]+ B: \( ^) ~& a+ [; T0 V0 m/ i  i; R/ c
  K5 j' t, B, I; Z3 U
, I* S6 x  `# p; O

$ v* ?# x8 E- \: U! W    " [( x5 J7 i, H
) N) b, g  }+ P6 ]" ^! B

: E) u) z! H! R  ①折旧费为0.86 5 @9 {- |; t7 R& {  h
    元/t;
9 P- r6 q# u3 [+ f# j+ i5 N
% D: Z9 U% Y2 b1 `3 v3 A* l# s  h; L9 }3 d& w/ ]; i8 b- a

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3 V' s8 }" D, s9 k
5 H1 S! O- W1 J: `0 O1 ]3 H7 {8 |. R# N  l
    4 e, s# d2 a) H5 w3 z6 C

6 P* k! }& r3 O$ p! F: x- X& E# G* d( l5 J& i  d
  $ v2 s5 ~' \# B$ Y& F) E$ q7 @, \
1 R7 l1 R$ M2 |
3 o7 |9 J/ @8 I7 {5 _2 d: g7 }
  
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  d' ]) d: q' h
  出 自:《中国给水排水》2001年 第11期
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  6 X5 D, Z8 D1 H8 d2 s$ u2 L

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  A9 }9 L) u# x7 Y3 \9 Q  
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5 t" j' D6 W/ p% T% o6 _
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4 y$ c; w# @0 M, G: c8 L$ H7 ]5 I% W  
" s( `  A+ _* n2 p2 u        Fe-2e=Fe2+(阳极反应)
! P0 y) h) V5 f' L" ^* p) E- ?+ I
9 O1 b% F1 f9 Z3 L
1 d. ~  A1 p% g  d5 `% y$ r: z" S. I  P+ D' y/ ?; N0 ?
  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。- E% b. g5 M$ k4 w$ E

2 l/ T" A. ]0 d6 _& {* Q$ |
6 y4 c# B+ n7 j3 D) L* O  [* B( X" W: G6 x9 ?5 @4 O6 A4 T
  ④药剂费为1.02 ! K6 l0 x, Y( q+ [8 a
    元/t;! j3 u' @! Y2 ^3 f/ X+ b

& Y1 z- r3 X- m6 Y: u3 H, P; v5 U/ B# J: s
( f& I0 L9 s# g- w+ Q: m
   a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。
: M) S5 r# `/ Y2 C1 G6 ]& l6 T. C$ @# `( M: d0 m* o

/ I' Y4 f+ x$ ?/ T0 ]! ^
) g) G' q1 D' K+ J* b6 }! G   当有氧存在时阴极反应如下:4 K( J, w/ d. D$ W/ q0 T& Z8 x* n
0 l( y% O( ?. y/ _3 R3 h, g! I

! x% x* Z5 V$ W; r/ |9 I5 R) O4 V: h8 V% N& |! {
   原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。
$ N' l5 Q8 J( y& P8 B* A
6 K; H# m0 O( E# V9 _# v
% u# R! q1 L6 b9 `2 P* K& r  t6 U0 l+ k
  
7 z. ]; o. q3 X        E0(O2/OH-)=0.40 ; j4 {$ ]* l" ~. X1 r9 n0 b9 {" {
    V
+ |' [% o9 ~; A( T3 h' V& l% p# D# w2 S% [8 }* `4 o
* j+ J8 [  }8 R; p( e
+ Y; h& Z2 D+ v
   铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:- i7 X) f4 R. S( B) U( `. Q7 D$ E

& A5 q5 s* i3 ]$ v& ~6 R' j4 G
4 s7 H- G6 K( \$ H7 o. ~2 N- Y3 [* T; q" D4 P" J
   为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36 6 I' _$ z. J$ A& W  {
  d,HRT为30 min。9 l9 }4 B) U9 ?/ M4 a
  O  n/ E; I$ K$ \$ y

6 }' q4 h5 \: Y, l( i8 l5 D5 z6 W* Q
& x; u  J. B2 h5 ?& t" N  
9 h* _$ X( }% E$ d2 a2 [) \# ~4 S/ Z! m" c, i% s
5 T; j( n# M! K& x1 C- l9 g
  g" k1 i' O& E$ ^
( k3 L7 B( U5 e0 {% T

' h1 f2 f* A5 T. }0 b% f( A
7 u% L  R% v+ x0 i2 d  . c8 {& ^+ D- J3 p$ c
    2.5 砂滤罐, d5 v% L# I* Q" A: ]3 }
& N* }3 E+ \; s# f  |( f/ e
) H  B5 G2 F3 {: z0 Y: Q+ S, ]
0 X# f6 q8 s  c6 g( R
  
( n; Q1 ~4 B) [0 S4 k4 `' U$ t: w( J8 e) r  M  U4 [
$ F4 `  o" O* \1 _9 A$ B
' z- A* j; A+ `" a- ^  U/ r, S

+ a+ w) |+ v' i: ^: a& C  p3 _8 j( e) O- p+ L! _6 ^
  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30
/ [- R6 Z, f# D: Y7 X  元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。& p3 T! k0 ~" s' z& d

+ ]/ {1 Z) [" I
1 w" e( Z0 x4 \% o  x/ ]5 q1 k4 i6 m6 ?4 H7 J( J, x- [6 {. y
  表1 处理出水检测结果3 s# T+ Z4 ?3 C! z* D" N
2 f! ?0 X" @7 L4 X- A6 Z

8 H6 g4 C3 y+ c5 R3 T
7 V2 z0 g; S# l+ E& ^3 {6 }    |2 W6 Q! E0 c4 f+ @0 q% R
    2.6 活性炭罐
7 u. `% ~, C. [1 m
/ E5 \, d; N1 [8 _. E$ m
8 u5 o2 Q1 \/ d; v
8 F5 D4 I2 P1 x+ u7 ~; M# ~" N  A  3 处理效果分析! s9 F, l( W% o/ a6 ^; i( N" j8 P

5 W/ A4 W! ?6 D7 W
1 Y  Y) |2 l- b. |
3 F0 z4 o6 ]6 F' M; L/ }$ _7 w' a- }4 b4 F7 b
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9 b  S$ Q. s- r% _" P$ w; W; z8 J
. m) ?; ?$ z+ a1 e- d" O/ }0 l6 ^    1 原水水质* j# C0 N! E% M8 F3 e5 R1 y
  
5 O4 c2 _! X* E4 A7 M  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
6 u/ x* J; m  l. B   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。& h# h% X0 `/ S6 t
    2 方案的确定
( Q' V$ W+ a( \, e, z# ?7 d  
% z6 x, ^, Q; h4 r) g4 m1 Q  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......
! E* c/ S# ^, t
+ g5 y" p4 X+ O& J) G' ?# `
                           
& h% [" T, l* V, }
$ B2 R7 c5 h$ L2 s              
* k# O4 N- w/ N/ L      
( B6 c$ r, ~  A' W
( c: m# p1 }: J2 E7 e! C" T+ H9 K0 j
/ z' q0 y+ q; L  I  l
  b2 l! Y. Z; p7 W
  
( k" K: @4 h8 g+ F  i; R7 [
' Y8 D4 F* d6 y$ Y) {# o% u# n$ Q
  采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。" s  M( N9 |+ v0 C
% U: u. F2 u  G0 Z( S  C

  s$ ^/ Y9 Q  Q. S
4 I, g1 Y- ]6 ]8 C9 w
9 O8 u3 S, f8 Y8 e, n$ @
7 O- j4 i7 U6 N& }* {' p; T# U
+ B$ O8 v( u9 W; R+ X/ `  Q# s! I- N  
  }" {0 c4 H. U5 l2 z: w- p        O2+2H2O+4e=5OH-
, G3 b$ V8 Q4 H) B6 w  H9 S! `* t
; z; l  t1 g% W6 ]
" _5 E, z& }/ u( Z- K4 b
  
4 d+ R" Y% s$ z8 g/ ~7 n4 z
7 v* {/ t3 Z# R6 L  {' f" y# E3 V& _# @4 \
  
- L( `2 _7 K0 }9 x0 ^, W        2H++2e=H2↑(阴极反应)
, z+ ?5 w# H0 F3 y8 V+ M
$ [# t, D# w0 l; G0 ~0 m- t$ L
5 N2 m0 b. e% J9 l4 _" J, `: {. t
  
5 G2 \$ u% p! ^& D+ G! N1 j3 [6 v

0 K- [) X$ \' `* X+ Q* y    d  ~' y: z2 F/ c

1 ?, V6 R1 G" w: N* C1 D9 u$ B+ Z3 Z) f# h( x8 j; q) I
  ⑥活性炭填料费为 0.65 & |6 n; X- ^8 t. V3 x2 |$ F( r
    元/t。
# a6 }. s1 l+ e' {0 @) k- O: \  @, W5 q, @0 Z$ k1 y1 x5 N5 `+ Y

& E) b" L/ e: i6 _9 W
. `5 O) O& S6 F( R* L$ w1 s. V; A, W  ' i2 T3 r/ [; q* U# t4 S0 r
    2.4 气浮系统$ u1 Q- \4 [4 O3 L: |: c4 Y
) r0 m( w9 L+ Q7 ?% a0 P
6 j6 W9 P$ u8 U

8 [: B1 W6 i  I  0 B) d& x& h. c1 A+ G
        E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V/ m9 I" J, |9 z! Q+ N9 t0 c) {; l" B# n
1 g/ a' i8 y# Y' f1 }; y! E" ~1 X
6 J  u6 y' X7 N; X

+ l1 N. ^% u$ d: D  
& F. Z( d( j! n. e5 ]7 a( q6 O, I( Y; T$ X) k1 a3 t
4 v. ^: Y- t1 N2 C' Q

% ^6 n& B5 l3 L, {/ `  
( R0 [% t3 U& i4 k, _
# [3 d1 S8 ]0 {# H2 r6 G) `% |4 F

& i8 F& D0 G) Q8 w. W; g& i
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1 Y; }8 E* D9 Z0 j
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   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机8 F1 Y0 d7 ]& V7 S8 i  k2 w
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6 ?1 ~+ t! \1 o) X) k
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, z$ z' @2 F1 V) [3 x6 Z   从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1 , V, X9 W$ w, p& d" G
  h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。" B# N9 Y9 M) Y) W. h3 T

% G9 ]# E& Z5 n: e3 }5 N& ~3 z$ r, A! |7 w3 T7 {
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# ]/ t) o- b) Z. ]/ [: {; |: I9 v* @# ]' J' m8 }

5 N* H* ^. i+ ], {: W# U: p7 P9 x  
! ^; q2 X6 k4 z. U, c) v  a2 `8 O- ^. o2 c$ m9 i$ H
$ O( h/ J9 Z( ]5 Z
# s- \9 I, A( J9 p* v2 A# X7 R" T

5 A" w/ r% Z. f' r  F9 X; B
% v3 |& ?) P( w" P$ t  
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8 a: |/ A6 x- f0 X* D  S" W8 a; s8 {. L" e
   加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5
9 H9 e( p1 ]" r3 u  m,HRT为40 min。; ?/ `: U( W' f: ?/ C/ z  U
. A% R8 f( N9 |5 H& N

& g, ]( H3 Z+ V: n, a- G1 a8 u  c: l3 B  A
   
# ^( F8 `7 t- G   
3 L4 m1 F3 q' K3 _5 n6 [  ( ?" \6 U) k+ a, a' d" Z2 S0 J
     
" Q8 [* {( J- B) c, f4 Q! r9 k          项目
  `; p; i& q0 H0 I- P          pH值
$ h% t& s- u- a( G' @& R          COD(mg/L)
& A) V3 [8 B) I3 W7 H% @# @1 V          色度(倍)9 O/ y/ B( c' p. W* e: p2 |, b
          苯胺(mg/L)- N7 p; D; B+ ?2 r3 z5 u9 J
   
' {6 d' n3 N1 w. H     
+ F. R2 a" d0 X9 D/ E          染料3 n% u8 x: F3 }* P& `5 w% d
          中间体4 J4 ~: f' F# e2 C
          染料* P$ F; ^' S. z5 D3 W, q
          中间体
7 i3 V/ f4 q: j3 z6 P          染料2 \" J3 N) {6 \, L/ n6 `
          中间体
, [( }' I3 l' V( }  g  G! J$ V8 q          染料
" _% m4 X& ^4 L9 U1 h          中间体  W: {8 C" ]! E8 g: s  ?
   
& A) K) ]2 x. }. ~& [( L     
  c; C" m: `  b$ d0 @          原水/ }! B: i0 S5 N
          7.89
& V4 w. q- U  E$ s, k1 e7 K& v          5.00
5 h* H$ e) x! o! ~          7988 i& m/ R% H/ o3 e0 M& ?* s
          810  C& M: \) L: g; j
          4050
/ D7 e6 ^" \+ V9 h          3000  d) Z- x6 R% Y! p) R! ?
          10.95
( Z) t$ [8 Z8 D6 n/ i          9.29
$ Q: Z% D. P- @$ U0 I# d! x    & v' x; A' ]& ?7 Z3 X
     . r/ ?- t3 r% C6 Y0 Q0 T4 Y
          铁床
! I; Y/ v/ a6 b4 S          出水
+ X8 E9 b: O3 ~0 M( _$ j" f          7.93
" r% p8 a2 Q/ `, Y, _+ K9 S: A          7.36
0 k7 S/ _* J+ H  A          786
7 ^3 V8 w; f# ~8 V- o/ A          7911 h7 V1 q* `2 z  |* h: j: F
          1900: K/ F9 p4 j1 M6 t" x1 ~& C
          1000- K" P! l% E* \& c$ e2 @
          29.08
, ~* {. `. f5 d% C' V5 i) X          19.12, j, W2 M8 H( ]- c+ l9 p6 e! J3 \
   
& Q. I! a4 Q5 F4 y1 `4 K     ) Z  p4 w. ^. z! |0 j
          去除率(%)2 \4 R" Y* n8 Y# P
        7 M% L. c7 v: H0 a8 I( U' a2 ^
        
: M( L. y4 O* Z/ F5 g5 Q          1.53 X$ z9 _' a$ C% I4 C6 N. A  l% g
          2.36 K1 a) Z5 C. H
          53.1
4 f6 g2 g4 K6 Z- z          66.74 m: R0 S4 [2 \  {5 v$ p5 M0 w) s
        # b. D' R: a) I8 d. J
          O+ j: S. S& a* P7 w4 q- }5 J
   
1 g  ~8 @, U7 X! \/ |6 v$ `     ( S& Z9 U/ W7 p4 q% @- C  q
          气浮池
5 |' F% W6 |3 ~7 S& @" O% O$ F          出水: I+ B1 R" q! g' v9 B6 P8 i* u/ [
          7.56( m2 H/ u4 {$ K  S) c6 y- v5 L
          340
  }" N& b, l+ A3 X. C' V1 d7 w          1109 s) a: k8 ]) {) N# k& G8 t6 k) ?
          1.79
* A0 d7 M8 f1 }8 [) [, u* ]! m   
2 X  T$ c( Y% j* ~( b( j     ( ^7 H2 A( i! n$ l- M1 Q  o  n( E
          去除率(%)
9 U6 W" T6 R  V7 _- K. t; B  X        
' d  S1 V- ]1 ~$ o4 T          56.7
( _7 ^3 W6 J" [. Z          89.0
4 O+ @4 j2 k- _/ h          90.67 x$ \+ f; e: q7 K, L: d( C
   
/ ]* \7 I7 ]5 o  i     - o+ J3 _1 J2 v9 I/ Q+ t1 o
          活性炭罐  O; p6 T& t* Y! O6 B+ _& d
          出水8 y# w% D4 U; F; W6 E2 V
          8.09
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          总去除率(%)8 `7 V8 W) I0 s" s- X, r
        
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, P, o; J% L! |6 E! X5 B  对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。
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   设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。
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6 E/ f$ r+ U, ^2 z6 m   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。
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# G/ M7 g1 _. x; l  Z  ⑤铁炭填料费为0.22 : h- t* h$ x9 o, a
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   b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3 . g2 L: r5 x4 F
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* Q! J5 _" E5 J1 ]    2.3 混凝脱色系统; K  i( [( }% A8 W0 G) {
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: I" O; D2 g2 ]4 d7 i% a  ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。
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   铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4 : i& Q% h! M  G  C$ ?
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& x& _+ \5 a2 K9 X% m4 w' m2 j  ③电费为0.49 元/t;
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  2.1 调节池
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) q2 l: z+ h% R) g* q# m  处理成本为3.51
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/ ?6 v. B9 Z  {& F7 B- Y  ②人工费为0.27 - L4 z# U% L, I
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  1 原水水质
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+ I+ f* `6 W" o& t9 b6 G2 y. M: n; }  从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。
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