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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水2

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发表于 2010-2-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  注:表中数值均为平均值。
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  工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。; H+ @5 _: R/ p

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  2.2 铁床8 H- z2 m9 @3 t) t  o1 x5 O) D

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  ①折旧费为0.86 3 W/ s; F2 v  C+ I- B
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  出 自:《中国给水排水》2001年 第11期
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        Fe-2e=Fe2+(阳极反应)# T3 w8 O; G$ j" U9 f

. _3 x. o; X. Y7 Z9 O& B
0 J5 s5 e( Y4 e$ n, d+ H
& S5 y2 l$ t/ u/ `! x, B  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
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  ④药剂费为1.02
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9 W. q) N! G. i% B+ ^   a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。) Q0 f7 V+ D  }" D! t" j  S
4 S2 w" H0 g) `, ~" _
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' D9 j& }% N1 ?2 e7 W  d   当有氧存在时阴极反应如下:" S6 l9 @5 Y7 F9 ]5 k
6 e+ F- z3 N- D* N# I% n9 ]

- r* ^/ J3 c+ O0 D7 P* w  s* x% c- l  Q/ O3 ?: h; j
   原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。+ N/ u1 F! {! s" ?

9 v+ e5 ~: `9 @. H1 z. l9 Y
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        E0(O2/OH-)=0.40 " E1 \& \0 H7 W3 @  g
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   铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:  D- y. a& C; o' \# Z
3 t$ i5 c# ?* \& O: E- ]

* K& ]4 ?% R3 a( I" x" ?9 B2 T, ?7 c+ S; P
   为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36 : J% c/ ~4 |+ @/ Z' k' u
  d,HRT为30 min。) ]7 C5 f& _5 I, t
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/ k9 O9 Y: z2 C8 s" k2 H7 B, K+ p- U$ Q! \

. t& t! d& a  u; ]5 ?  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30
6 p3 y" s) P, m0 b2 `  元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。
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* a5 Q& t9 [9 H/ m  表1 处理出水检测结果
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# ~) L* `" n* ~% p$ H6 l7 D" |    2.6 活性炭罐
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" }# G! b# L  f- Q8 C. v, x, y2 e  3 处理效果分析
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    1 原水水质% \# w6 f7 k8 u  }- ~3 L
  
( Y/ T/ z+ H0 J8 q  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
' O8 O3 S* j( q) G1 A- A& z$ D' y   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。( F/ m2 `# \! J0 D
    2 方案的确定$ s1 Z; h) ?/ i& Z% A+ l; j/ G
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  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......
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4 B, J6 g! A  _1 Y4 Z( o0 h- D0 t& T, i. t; a
  采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。
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        O2+2H2O+4e=5OH-
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        2H++2e=H2↑(阴极反应); U: r; B) a/ O# Q# X( l# {/ K

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  ⑥活性炭填料费为 0.65 3 s! s5 w7 G3 H: M3 \$ c
    元/t。
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8 d+ u( `8 t; x" B& i; C
  
8 c) Q1 F  u( [) v2 u+ g. T    2.4 气浮系统
- S: ~% X; T* h8 u
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        E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V+ t4 V7 M4 F+ p
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: C/ W5 a4 {' d1 F   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机7 a2 I/ x0 R* Q' n# k  d

( m9 H& T1 }8 C3 T2 C2 I& Z! l6 h, C, Q+ W

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7 I: I, y2 k+ [$ v  b% H5 F   从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1
( M! w4 M/ `8 D4 _7 ^# f8 C/ h. Z  {  h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。
+ `. |: I9 E6 z! {- s; Z' A: Y' l5 ?! Z. {. u. _2 ^

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4 y: o9 R6 P6 X+ ]0 g( B
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1 X! S1 \* {& M2 L' e+ Y5 Z) I6 g1 I

. s5 Z: m# F/ v# t- n. d
) x. B, [. M& A1 ?9 V; B: o# ?! _- g0 ?/ [' t  S5 \

7 o: n! N7 o$ Y1 p% o  : D' B# B* ^* }5 Z$ B- q$ a+ U9 h. X

5 u; ]% ~( d% |
6 @; Z  Z: {% O& b5 T/ Z3 ]
9 o, p+ d* D" F% L% ?   加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5 0 `* d" c5 ?% G" a6 r2 E
  m,HRT为40 min。3 A8 g& ~: `8 D( S% D' B8 K5 f
' I* S6 T' K7 j3 ?% @9 }" S. t" `2 R# X
6 g3 y  Y) D+ J* e4 c. T/ g
  b. x3 h- i' s% a9 }( @4 l
   
1 l- o" D; B( Z: k3 [7 i. Y    8 j( U$ ?1 O; x' R$ X
  ! m6 w& ?# N0 `8 g' u7 x' W" ~
     
: D- `* H! I/ Q- C          项目: l: J. g5 i# L* e+ b. q
          pH值
$ `& d8 X0 s0 L5 C' t$ J9 ]          COD(mg/L)
( S, {6 P/ h6 `8 E) {, \          色度(倍)
2 R4 u% l4 j2 \          苯胺(mg/L)7 O, b% r% |2 A0 Z
    # _2 A+ H! d% K* n+ K: |/ ?* }, D" P
     
4 F# O& P6 [2 ~: h* M7 ^, {          染料
$ c" C& N- j8 s9 M* k# l          中间体
# H1 J! p5 v& r) S. C/ i. t% Y7 A. ~0 O          染料" p2 C  e% l; x, S5 c% Q
          中间体
9 _7 j5 `( t9 W: Z  q          染料
8 x/ G6 K' s2 j* a# _& j  [          中间体- i& M3 w" g7 a, n  Z
          染料
/ I+ {1 o+ Q8 s' Y' D' e          中间体
& R$ f: J8 {: r) F! D7 y    " ]1 ?4 ?! A: F7 @
     
6 e) o- x* }+ p/ |! P& u- L8 c          原水
% W+ D: s; W" N* C          7.89
- E8 b3 g. A. W6 E! f          5.00
$ R& R5 K: j: E/ y" S6 u$ |; O          798
  S2 J+ V+ J6 E& j6 \$ _          8109 G$ Z* M/ {7 t2 K+ q
          4050
/ G  u. A8 T9 ], U: x$ h' b* s          3000
# y- p  K  @! G& F' ~          10.95) }7 s# T$ x: f8 E+ l
          9.29
9 e" p  u5 _" u/ L8 z  D/ x    2 X) y/ \- \: v+ a7 a
     - e, J- a/ @1 r: k) g
          铁床2 \  k+ Z2 x2 @; y8 J& o9 E& T
          出水$ n7 x6 j$ Q5 T8 J& H8 n& J
          7.93
! q  z' O% |) {) F2 W( O# s# [          7.36
( N' |+ z0 N. P          786
- k1 w/ \$ Y* M+ C3 u          791+ Q7 o7 [" h( |' _, f3 S
          1900: Z" [+ b+ O0 ^
          1000
5 y: U2 ?$ A, [9 X% |          29.08
/ {8 b7 ?0 v" E/ e6 l; b          19.12
9 f- M4 g8 C+ w9 a   
+ H* S$ z! ~& o) B1 E* _& w& G     6 ?" G3 e! ~3 o8 ]
          去除率(%)
0 C. v8 q9 t' Z7 t7 h( ~        / s/ h3 k) d6 z7 L& Q) w
        
9 b7 y% @& Q! o; T, T" }  j; B  k+ z          1.5
, H( @9 E9 z6 e6 @3 {8 [; p6 y- K) E          2.3$ g0 u; s0 Z# g+ v; g4 Q
          53.1
: B6 w$ U  c6 d! Z7 A0 }, Q/ ~* I          66.7. Y* M, P5 i# n* G
        . l3 w+ k. i9 u7 m& ]% B6 X6 G
        . \7 Q3 o- C% W1 |) R, o) ~! C
    1 r) k# n1 D* k# A6 Q9 y+ S! W
     3 C& H( j+ w$ e/ c; l. k- Y
          气浮池
/ O- @1 ^  y( T          出水
' g3 N2 H* z) [          7.566 X1 v  U& A: Y8 i) ?, \
          340% k% v1 r0 |( B0 M  B# N
          110, p; d6 F. x$ g) j. V, V# l
          1.79
. `/ Z4 i+ ]; G8 J8 ]: R1 L6 Q9 z   
* _* p  L7 R& H8 f% V+ d1 P$ e  u     3 K2 j3 j: I3 t6 H
          去除率(%)
+ `+ Z5 v4 _% v/ f6 ]        + ~- Z& o# U, N5 c# d) T- G/ O
          56.7
6 p; s' W5 J5 N: p; Z6 \" D          89.0
9 h) s. L$ b; B' ~          90.65 I( k( i$ U% u0 O0 h* {* n
    1 o# N7 P6 v' U( G4 K2 z; o  t
     
" N- X: b8 Y* ?8 H3 `          活性炭罐% k& k& s$ |, O' z' ]7 |" ?
          出水
& V- E, B: f. L) W7 l          8.099 X2 p! `/ f' D" M
          141
3 }3 q: K8 {+ ?3 W1 l          115 W) e3 x* s( i( X4 ?
          0.223 I6 P$ u/ y$ A% o/ g8 L
   
. r5 }2 f8 X' s     
  B. d: r& k$ e5 o" z" `, G          去除率(%)
+ F3 L( k. X6 ^8 L        
$ ]9 {! i+ E4 x  l# o          58.5
  n& w3 c$ \+ M: C          90.0# }" R5 e' D) A9 R# ]. F
          87.79 g& {& N0 o9 L% F
    $ C! A* Z" v5 U- M9 }; r) z! a
     1 Y% I& q8 t$ l1 `& c  ^+ A
          总去除率(%); K9 u2 h& x* C
        8 N/ D7 ^# e2 T2 B
          84.00 Z% k( Q' A" [# w1 B8 f% v
          99.6, A. k; ^5 F6 R( e/ t' T# O
          97.63 Z3 q5 ]0 L& B% X' ~4 T" |: `
    ) j( {& l2 e; m9 o0 @4 K
  # @4 v. _3 ~  D
  
; o# w; a3 i3 l) _  ) N! E+ `  A4 H
# F* @# Z1 t; _& U2 @

3 E+ T3 f. \" f5 ?! B9 w/ h7 ^1 }/ D- L, @1 W! ]. [
  对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。8 R$ `( F9 V) _) o
! k7 c: I" A9 Q, y

' n) S8 p7 K* m! M  r0 U" s7 `/ M. W" N1 V" C
  
; j- M2 b2 ]) F# d' a; E) v1 Z7 g& t$ s, j8 L) n+ c! }

5 [: c% {3 k, P( f0 T9 v" Y   设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。
& K; i6 \/ r; H9 v6 Q& \- X+ \+ A, ]6 ]
1 u% r: q  k2 I3 e, O

4 k' d7 c( y4 z6 n: g, t+ o6 B! W6 v: M% ]; v
+ c& |1 L8 I" ~4 S
! {5 L+ z$ H8 z3 q& ~) Q8 H
   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。
& E0 N5 I; s; ]4 ]. W* }  z. A$ D; E: E
% A. V- c* O# N" I0 T$ @( n$ c
( F, K) W7 ^  e) b0 \# @
  ⑤铁炭填料费为0.22
1 Z" m! L- F3 E- B5 k- }$ t% i' p/ t% }    元/t;' S3 N. t' }2 {& k+ i0 e9 Q2 }
7 |& N0 x2 f( x8 e/ T2 x1 l( |
) X4 a( ~5 f( y* y; E7 R4 u

- p' g( {3 d7 a4 K# S( {' M7 O
5 c- q1 U% R3 B2 b" G' D' G* Y
- ^  M: h" d- }
# o( `/ F( ^( P- R' G/ V. @7 i* E   b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3
1 k' H1 U2 y. V( v. w+ H; ]0 X  h。
1 J4 B$ X/ F; k8 B  a; {7 N0 r
6 G4 Q  T; W) i. `9 |1 {  w9 T, T: b: |
+ z9 _8 b) v  N3 r8 J
& v! R3 h* K5 Q+ Q: H

- j+ u# }/ s( F) T4 }
7 P$ W, Y, ?( T* H6 H9 ?$ [+ W/ {7 J) @# t* S, [, D8 Y
6 S6 Q" x/ [* g' Z' t7 G& s& Y# S
' p& w$ \. P% O  K

2 A2 t. h& s' K% k2 y1 k5 M
% ~% U' h9 \2 O2 |4 {7 D1 l+ ^* l& h
  
9 V' U# X3 ?3 x$ }$ B" B    2.3 混凝脱色系统
8 O; U- Q' a/ B8 l4 m+ K9 K3 c/ I7 d4 T

* r: e8 B4 A: r8 j* a" d7 S- E) l% o4 o4 S( Q: m) m
" Q7 Z) v# j5 {: V) p

6 O% [8 E8 g9 `3 k- d, E
; h( A6 A& K% V, h% k0 }$ b, P3 t4 k' D" n/ k+ z  D
0 d& e7 N% \- `9 ~& a' ?
! x% c2 f$ C) D: o4 o" ?: b- F! h
  ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。
  m+ ?" c8 v5 R. [8 X
8 u! z2 E" w7 v1 P  M! Z9 u' {
% Z# n9 G. Q5 d5 C; H  E: _) ]& I$ m. b6 ^! b5 p
    Z" o8 a+ i" l3 q, f* K& h

& V# ]. A. \7 k' e
+ k5 ^" P8 l0 \( P( C# G  
2 Y. I8 e0 O6 o+ ]/ m# X9 G$ ^" u8 j3 c, `% ]! y9 P! k) M

3 N# C: L8 }3 W3 B6 l. C   铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4
6 Y# V, G9 M9 d' y  min。
. g, P; ]4 A0 W. r6 p
. z" P8 k3 ?" }" m- @2 m
; K" u' D* A' J2 O% v6 f( Q5 `* C8 B1 j. ]! B
  ③电费为0.49 元/t;/ Q6 d. O# F" y- R( l5 w/ p. @

/ u3 t$ B8 M& B" D9 A4 R
+ d0 j' Q0 q* s- U" `( ~, k2 M0 L3 f9 X- m. Q" W
  2.1 调节池
- ]3 i$ w# o4 F, n4 ]+ c
2 U0 e: C9 a  q1 T; o$ Z
, [; ]! F7 a$ A& j* K# D4 b1 u  Y5 x2 h- p
  
+ r! [. p0 V" T5 `/ p% Z- a; ^1 M# L9 f" V9 j( x' ?& S" ]9 K& y+ A
; }/ U+ l, I& b9 v
  
7 ?$ x  A. W% e* I/ ~        O2+4H++4e=H2O
0 b& g5 x4 M2 ]( B0 W9 v% o
; D9 C+ k: W) F- H2 q* g9 B( ~6 b. o7 f6 \2 z. w

* ?* r# ]: ~( k* e. U( C  处理成本为3.51 0 X' K. Y0 @: R: ]* F( J
    元/t,其中:
# H# d2 {0 @! V# `' c. ]: F4 {9 U. W$ Q: T+ o; A( K6 B
# U3 f7 ?& ^& T' o$ |

3 N# M# d! A( X3 [" ]  4 经济分析
& G: X0 m% m$ U9 ~" L* X4 |  V2 m4 j1 ^+ V

1 U) u5 }, `6 u" b/ z# M8 B8 ~  y) d2 k8 `7 N( v! _
  8 B/ Y% z$ X4 ~
        E0(H+/H2)=0 V
" T( |2 r  H0 N) o. g2 X* B1 c5 r3 u9 o, n/ s1 F: ~
& _1 R) B. D6 J8 p3 o2 P& ]0 ]

1 |' y0 J/ Z+ b6 A, K  2 方案的确定
9 u$ c. G3 t% U+ z) N
' k: i1 d/ `" ~1 s; m
7 X) m8 q- C7 m6 Z2 m' Z: F! V! d0 o+ S- s
  ②人工费为0.27
( S: [% n& U1 u- w5 a& A/ {    元/t;0 T# ?0 s; _2 g8 `; I) p  J
8 e! o5 J6 Y2 H
9 B! a, _2 x) n( o- ]8 Y3 g3 Q
' Y5 M/ q0 G" V4 t  m
  1 原水水质& n+ a, z& f" d. {* L
* u7 i2 V; c' a6 N7 M3 r0 D
3 p4 k5 b, C. Q7 s0 n
' y: R4 `$ [. F) I5 f8 G
  从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。
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