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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
% t7 b! Y7 ?4 E        
- s5 W" m( M( R& d1 }               
! D3 [7 X  A, r2 C         
5 e/ I, s; B& C: p  p- u9 Z            
* M! e# r6 S1 z5 \6 q6 B              
0 d9 A3 ?8 o0 p/ m5 I# F0 g              ) S3 g! h2 k" X# E
                      ; N! s) ~* E+ S# a+ ^/ b  P
         
* S5 L+ M! I, `0 D. l6 z          + U8 F3 |' }# _, U2 g
              
# [% X4 n( n+ y3 k" |6 _  `                          1 \! L5 l3 E3 ^
               
5 r; w7 Z& B# F9 S; q& ?  V( {; c0 j) J4 U  G: Z0 l0 o

, O  }) @$ ~% P0 P$ ~6 n6 K) e) I5 w- b, H0 q, m; ?% _5 h0 \
1  概况
# B. v  i) s* {# w/ c; i  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。   D. `6 l6 v: d+ D6 N

3 S3 J$ P0 k  o! j, E" T* s' \$ L( V8 e! n9 m6 X: o

7 ~/ h% L, A5 ?2 k& E表1 废水水质情况 - K  N, t4 I5 |
! [0 m2 Y# L' H9 ~2 p5 R
2 o/ h8 ~) }/ L' P

1 m6 z9 T6 |  u7 f& |9 ?6 \# p项目  c7 S* N+ I9 g2 f  }! g

" D- [- |0 h) f" k$ R4 h0 DCOD cr(mg/L) 2 g0 b" z6 }9 q0 u

( u- p% h% Y. I. ~. r# P9 IBOD5(mg/L) 9 {/ ]  s5 Z: Q! Y% p

3 f6 v% ~5 e% z) cSS(mg/L)( u3 `9 S0 b- s5 f# ?

6 l. K* w/ u, U* M+ ]& [, j  I  P
洗米废水
# O* h) s. f. P3 a
- x( G, V) G! `$ o+ g1100~1500
! P. F: L, S' \" n) p' W' d! z" o. K! g9 ~6 N! l
400~600$ p% [% i3 e7 i' U4 t: a
/ D9 t+ ~. F2 }
150~200
3 \* T+ S" C; b. d4 Z2 }2  工程特点和设计方案
# S  L  y  i5 s2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
  M, `$ R! J  S: l# W+ _: I3 N3  工艺设计 # T- A8 f% T) E3 W
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 ; N: t# N: I7 |' z" m
  Y$ H0 e& {9 u
3.2  主要构筑物和工艺设备
3 @* R3 N. O  x- T7 k; c& T" a0 a  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
2 H* m/ C+ I$ x' F7 H7 d- u7 G' c# E
1 P0 J( e! y) J% F2 D2 u; u

" ?5 @- B8 y* m; e  z" X表2  主要构筑物及压球机一览表
6 T4 u, L9 Q( ]5 s: p+ j( l4 g* r$ p6 B4 c+ W
+ E4 v1 e  n0 E" \) V1 f/ F1 c7 z2 ~

0 n$ Q$ b( T) H" p, K序号
) J& T' U! o5 P5 k5 ]$ k0 a+ r. `* x) v  N; m; s
名称. g! p( z. c! Q, P* {( i

6 k; t2 [' F( n1 i; C) k) w  \型号、主要尺寸
% H5 b" H5 ]1 H6 O% p9 h1 m" j& \1 N  Z6 K  K+ w3 w) D, e7 s
备注
) H7 h& e, S& B5 z  z% N. y! y* D8 H: e- k+ Y  y) r
6 I( v4 _" u- E% ?3 w: T- ]! E
1
% o$ C) U) M) y" U1 d; I$ c, D! ^
2 l( m, V# ?. M' b沉淀池" G, C) @3 W8 f4 H/ C0 d+ @0 F

' `9 N" W  k2 P2 l  z钢砼4×1.5×2m6 F5 ^4 d# F% }2 K) v: Q: U* [
* b  ^$ x% k) u( C( ^1 v
HRT=2h
+ c4 L; ?0 k; R/ Q# }- [) B& u+ r2 Z, B# x

2 M, c& b/ o7 ~4 e) J; P2) P2 S. Q; W" X# [( z# w

1 u3 F- J3 ?& g水解酸化池/ i" D! I5 d* N

$ t5 r) M, K9 P! d钢砼4×5×2m# U1 `3 @; l! W4 E/ I

7 @0 U3 G9 `2 }' \% j9 L" cHRT=2d0 Y! W, {* P7 o% y7 V; f: g4 d' Z
# N' P8 s- |2 J5 r( f
  W" K7 F$ E$ `
3
6 |2 K! T' E. j' O8 f. f+ m$ O! c, g5 T, f; w' R
SBR反应池' r9 F3 E0 J1 }* i& X+ K
. `5 m/ x7 s  M* Z9 c
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m) s! O; n" X. A4 J6 T" D

. f" i5 W# ?  u! E运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h( `, L& k0 Z+ V$ h, H

" y8 a# |; X0 [' c/ o
- S/ ]0 K, a  n1 O4 J. n( |* W4
+ l' ~$ M8 l% l7 G- F' \4 t
$ J1 h3 c  }1 a) A0 F7 g鼓风机房! a+ d& v# @9 o' r3 t3 w2 M

* f6 ~2 D! Y+ ~9 N" `% H
& s2 Z3 A% A: o+ t9 ~3 g: y1 z, W) R) G0 |
利用原车间
7 k: R8 }. M; U) D% ^& L, [
# {; F  @/ z: N: d% x
6 h  ~* S: H* S2 k/ `/ i
! R4 Z0 g) F' _( W7 {4 T/ [2 J2 S表3  主要工艺设备一览表
2 ]- r$ l- R$ m/ o, ]" D  D' p6 D9 F8 ?3 F2 z5 g

* E/ W2 Q$ s; k  l
0 {& P5 m# M5 u# c. E% _序号/ w  `* s5 j- R/ \5 [% }

8 [! L6 c: q9 Q: c, Q0 n, R3 T! G名称/ {0 \: ^3 V0 S+ j$ a
1 F2 O! Z! R' g
规格" x1 |0 L* o: O2 j+ i
4 i0 o. P/ M+ P) F+ \
数量. g, X' |8 j4 i- v9 R/ e  D
8 U5 \7 m" U' z8 U
备注. {" h/ u( G& ]) ^
1 d2 M. L% M; B1 m6 ]3 n3 [
9 e2 o" P& J$ Z+ A' p
1
+ R1 j, L3 v  K% }' S) P- X2 t8 P! T/ K2 X2 n/ o. Z& ~0 @
污水泵
9 {9 V- Q) H' |4 P7 f0 p8 I; f, Q7 ?; c  S" F9 _1 E
50WQ15-15-1.56 r( J6 L8 W) b4 p- a( Y

3 w: V1 \8 i9 E+ a, O2台7 b9 v6 _4 R" [/ Y/ @8 [, A
/ Z& U  V7 p! C1 h' L( ^

, q; a8 n* G! M" d: O: |8 {9 V3 x: o5 L# Y% W4 ?- r7 ]
) ^9 d5 y& i/ G+ g
2
! r/ O3 Y( j. Q2 n" g
' i+ s8 u: M) d7 k曝气头
( N( a/ |* t/ C7 K
$ [! Z" n" _& w. PZBK-A可变微孔曝气器
5 B1 X/ n" O7 a# ?
3 f3 g* ?7 B$ w/ q* U. H50个4 I- E' f# L+ \: o
6 {3 i6 K% R& n3 `

) M4 S* S) M- [- k# W; f( v# C. x2 p8 b1 S+ Q

! `$ g& Q6 h6 ]9 `( b3$ h! n2 C7 d- t- S

/ A/ G+ G/ \: @) s罗茨风机8 o& ~5 s) E2 c% @& F! `3 k  }. l

' }3 a( R6 t  U5 ITSB-50, T' a( q# e- _: z  e; I# V# A

7 a& [: z% C* E1 x2台
! Z; B! I) H  r' I  f/ K% G' K$ D. c% f8 |8 x; }' Y2 Q/ R
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
) {  H& Y2 [$ D0 ~* a/ y5 _" o( R2 b' b9 P. v' y' ]0 p2 n
$ Y" ^+ b- i1 V  \# [: B* O
4
( f$ A' d/ Q% z" O5 f0 p7 `: P$ G; _) B% R3 {
止回阀; v2 ~0 L  S8 j2 Q& T& G) b
! _! n8 Z6 L% C" b$ \% C2 _8 f( c
H44T
2 ]: s) l6 k) U# e& y, T) w/ T" m1 y7 Y) Z& c: C
2个
; ~: n. P% w3 b0 z5 s- T& k; ^/ j/ ^6 P9 \  a5 J  Q
! X! u3 ~* m9 T$ k) n: ?$ P

4 y. P6 n5 g$ ~- U# w0 `; f& l5 e- w4 m( m! F/ K; ^2 Q
55 _3 A  e9 _# Z" {% q% \3 u

$ D2 w5 s5 \* Z; T% O4 K球阀
1 I6 ^; g3 }6 X9 G8 B
$ m0 E  w( }. c% r- H" oDN1504 V8 x- j( ]& \0 K7 F4 s- Z

7 d- c9 y- f! d$ @! l% o! k7个
" h# i* q. q  g1 Q4 y7 J2 ^! D% L" x- k5 n  [/ |! H- V$ L; t4 q( }& i
" ~; L% @5 u5 _: U: O4 F, x4 l
4  处理效果 . x8 L( W  x$ h$ S) X& h
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 ) X& K0 V8 ?) S2 T1 Y- x( f

9 V' h) h0 A3 Q/ U7 ~( f
  a9 l4 Z" M& @, P8 z
- c( d. p+ ?" A# B, v9 A表4 废水水质检测结果 3 z% N! e( d) B* C

5 _$ M/ [8 L0 X
. `1 o+ S. k4 H) S: R3 J: G& m' |- a
水质指标
5 Q% _( x3 }" B; u+ E
% v! x- z7 F6 [* x9 E: o9 lCOD cr(mg/L) ( x  k, f" W+ l
8 E; L; Q/ ]" W+ o
BOD5(mg/L)
9 O7 j/ w" ]  v/ @* ?
6 ]; d( ~6 V0 `: ~  CSS(mg/L), R* {5 M3 v! x$ R4 J+ ~
- ?' d3 G  T& D, w

5 V+ K: R7 q! L, ^- c) c  E进水
: V, b" F9 G2 u3 I0 ]! |  U# H; ]3 H0 P/ `8 ~7 e' S
1500' [" B! z& e$ U" m1 K

, ~, H, W: ~, n* j3 e1 d! r. w5 v& t500
. {3 q% q" n4 Q5 j: Z: n) k4 s6 u5 h( j" g
140
. h: \- u5 h3 K/ q! c" R. \7 h1 w0 D  X+ a
" E1 S5 x# S" @% O
出水2 x; i5 b9 F" s$ s: Y) J
3 H. W; g2 f( v; I
56* }# J% n& |/ V8 B
1 q6 R1 S0 `5 X+ ~
18
4 w4 r8 U" }+ _9 T2 M
9 n- \6 A. k- S; J  ~85 w2 ?* w3 y1 O( ?; z: ?

9 V* d5 u+ {" y/ s/ [& C
: \* t" D% y8 F7 ~, M  n注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 & l: B% I) h4 n6 A* H
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 + q3 w$ N. T# B
5  讨论 / B; Q7 _# H. Y! ~) T, o- y
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  * S5 L% m: A  b- a" K$ e9 e3 t3 D
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