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化学破乳+A2-0法处理链条加工滚磨废水

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发表于 2010-1-6 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
化学破乳+A2/0法处理链条加工滚磨废水
4 }" J# L+ G8 z. s; \' E: b- X0 ]        
  M/ A2 ?0 @, B: s  [, D2 Z* D8 c3 a               ) ]  B0 X$ z) u0 ]; B4 Y+ p9 V
          ) a; G, F* d  b8 Q) Q$ n
            
% k2 v3 \+ i$ h              
- y; l+ `; {0 H. w              5 i* {. y  ~% A4 m% k
                      & j. k/ j0 H. q
         
9 ~' S0 O, R0 W' _. l4 G          & A( i6 m/ A" c" A( i+ Z
              # o0 ?% G' p1 f  o
                          
3 a6 u/ x' ?' L# h                 处理工艺
! f9 `! n/ O; c8 d- ]8 i; }  该链条厂的废水不但SS、COD、石油类浓度高,而且B/C值只有0.22左右,属于难生化处理的废水。因此我们选择化学破乳+多级气浮+A2/O的处理工艺。根据废水的特点:链条在滚磨加工过程中加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,附着在链条表面的油污以乳化油形式出现在废水中,由于废水呈碱性,我们先加酸破乳,气浮除油,除油后进入厌氧池(A1),进行长链的分解,进入兼氧池(A2),进一步分解有机物的长烃,使大量的微生物将水中颗粒物质和胶体物质截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应,截留下来的物质吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同时在产酸菌的协同下将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质。由于酸化过程的控制不可能十分严格,仍有一定量的甲烷化过程发生,在这一过程中,溶解性有机物仍有较大去除。因此,水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,废水的B/C值得到提高,有利于好氧系统的正常运行,提高污染物的去除率。考虑废水中SS的浓度较高,采取出水过滤,出水达到回用水标准。废水处理工艺流程见图-1。
& y* l9 n  W  h. C6 { 9 U. |8 G) R0 V% I8 a! |/ @$ P
3.1 沉砂池
# P, v( J3 a- A# E  车间废水和生活污水沿管线自流经过格栅井,在废水渠设波浪型槽,在波浪型槽中加入酸化车间的废硫酸,一方面可以中和废水中的碱性,另一方面可以使乳化油游离出来,便于气浮池去除废水中油类及包含砂,废水进入沉砂池,大大地减轻悬浮物的浓度。
$ ^+ O% h7 a* }" r' h3.2 调节池& o. d9 X3 e! U9 {! j* ~9 P
  经过沉砂沉沉砂后,进入调节池,调节池使废水在水质和水量进行稳定。
5 A; v, H0 g# ^6 e3.3气浮池, w$ r. H! i# u4 b# O
  根据链条厂的水质,含油量及SS浓度比较大,拟采用平流气浮装置二套。考虑水含油量较大,采用一级气浮去油不完全,因为水中含油影响生化池的填料不容易挂膜,所以采用二级气浮,以便提高生化池效率。气浮池的气主要由溶气泵输入,浮渣由撇油装置去除,由管道流入吸附池,然后由焦碳吸附,处理后的焦碳和煤进行燃烧,水进入A/A/O池。主要参数:处理量25m3/h表面负荷 10m3/m2/h,去除率80%—90%。   d' S8 B( m! R: p( g
3.4 A/A/O池1 b. H. @$ F1 ]" `
  气浮池废水经过污水泵提升进入A/A/O池。
: U. F; L0 B( ?' S  A/A/O工艺的优点:
% `& j" r& C6 t7 I( \  (1)处理效果好且稳定,能去除含碳有机污染物;( A+ o9 K" X: U  W
  (2)混合液回流量大,是进水量的1-2倍,因此有较大的缓冲稀释均化能力,可承受水质水量的较大冲击负荷;+ y: k+ t' q0 m' ]
  (3)生物污泥泥龄长,污泥负荷低,生物氧化推动力大,污泥在池内趋于好氧稳定,剩余污泥量少,可不建污泥消化系统;0 P5 j# r& J) D2 R
  (4)采用氧转移效率较高的微孔曝气系统,有效降低了动力消耗,节省运行费用。
  d: n6 L! O( y, i  C2 {" V3.5 沉淀池. Q6 k  m" C" _0 g: H
  好氧处理后的污水流入沉淀池进行泥水分离, HRT=3h,装有刮泥机1台。沉淀池出水进入过滤罐池进行深度处理,污泥一部分回流至A1池进口,与进水混合、反应,可以去除水中的有毒有害物质,抑制丝状菌的生长,防止产生污泥膨胀。一部分回流至生化池进口。剩余污泥干化后拌煤渣外运。
# E8 ]  r7 M' k# D3.6 过滤池( v6 D7 s2 y; Z, s8 _
  过滤池采用普通快滤池,设计上升流速为10m/h,三层滤料。为新建构筑物,钢混结构。  ^# [# z* D+ t
生化系统的启动 7 D) G% G$ q3 W/ e/ \
  采用低负荷接种法,接种污泥取自杭州某啤酒厂,为二沉池脱水污泥,控制曝气池内污水的CODcr≤300mg/l。接种污泥量为20吨,一次投加。投加时控制池内水深为2.0m左右,开启风机进行曝气。接种污泥投加完后慢慢提高水位,并投加面粉、尿素、磷酸二氢钾和大粪水,使B:N:P的值控制在100:5:1的范围内。闷曝5天后,钟虫、累枝虫、圆筒盖虫等后生动物大量出现,开始少量进水。进水的量按设计负荷的1/10,1/5和1/2逐步提高,直到全量进水。每天投加营养1次,运行5周后,生化系统的去除率稳定在50%左右,生物相以钟虫、累枝虫、圆筒盖虫和楯纤虫等为主,生化系统启动成功。3 a% P2 }' [9 `1 u
系统的运行控制
* q' \5 |! g3 w4 d4 Y, C  生化系统启动后,对整个系统的运行采取了控制点的定期监控。各控制点控制项目如表5-1所示:
8 g# H4 t- d& M. m5 z) H9 ^表5-1 控制点控制项目一栏表& n! [. |# Q' y! f+ X8 W
# N, X% ~/ j! i5 D! L+ _0 |

3 n) j9 ]' X/ S8 g, x% n0 f  b" w, X3 X6 S2 J

4 }6 \2 K# v$ E3 B
  }" I* Y, l2 O7 L- h5 x
& U3 _6 d( o! J  e% j控制点控制项目
1 S8 `/ r. t4 e' Y8 I2 e$ W" M$ m* W0 m& R5 `/ d  j8 z

# C- B. x, @- L4 e. O: a调节池 6 j7 A! X0 l$ E5 Q! b0 c

8 t- R4 }+ o, x/ A: a. s$ m+ @5 S
3 N% \2 v4 u- L* v- _气浮池
6 L1 C8 E5 h. k  E3 K9 l# m4 \0 K/ @+ W# E  ]6 N8 B
1 Z( z; `2 t; `( ~4 D8 O& g
A/A/O池
+ A7 M6 Z! E; ^- v% k* `. u+ Z' T

0 ~/ g% E: j/ t7 e2 p  B/ B2 t二沉池 9 i  r5 m6 g* d! r

4 Q' R7 \) `% j6 H) d* t7 Y9 t

3 X! R9 F" F* B9 S, ]pH
6 b: A8 \& t/ ?3 m1 y3 Z; X( S7 r& I; f1 Z( u/ `/ I! @/ e1 ^) N

1 y% S, R" u. R9 k$ _- i每隔1h测1次
/ N& \' r$ l! p' ]; i4 I- |
+ ^7 O6 I  q# K/ S& S5 ]# B! i: Q, x+ i# B, U+ V" o) T& K
每隔1h测1次
. Y! J; v- m7 q! K" l" }/ I3 D' I" Z# N* T: @
" {) O! N# ^$ O/ e
每隔1h测1次
7 j- y) `8 G; F( z9 ^# L7 ~9 T- j! E6 q* e/ h

+ W2 \. G- s/ m5 \4 i1 Y每隔1h测1次 , h3 s  M1 D/ }( A3 d% m8 @& n
, g+ s/ `2 P4 ~: B: e2 u
( T, r* D, O1 u( A: ]3 s+ J
) C2 I/ C* s0 Y# L; g
温度
; }# |# C: ], m. @' {+ b
; p. P6 s- t" v7 O" r* v8 u7 m; @# j$ D" f8 S; W
每隔1h测1次 9 M! I* E! n/ G3 Y% Q, \' E; K
+ V; y/ x7 q; B
4 s. z3 i, t9 C% k5 O7 I
/   B# `2 @$ i+ w- L( ~

6 r" `  X. a2 \$ v6 ]0 _. _* l4 r: x
每隔1h测1次 % e4 _* N; C; P: `; }' D1 @1 S$ A

; f& o, z) x9 |! O
' u$ F7 L; t3 L3 g/
2 F8 C: z  M0 V: B9 V
% N* ~6 |' P" N2 ^3 _) K: G! S- u! ^' P' ?

/ o; C9 x0 T* H( {/ y& H) xCOD
1 L* i$ W3 B2 n4 T+ Y- X1 T
' l! h' M; b7 p$ X
% R9 C  V, Z* Q3 M) H7 l. e每天2次
/ `; `3 G# T& H: ~% p% A; ~. b7 u2 U2 @
- D$ X& Z% v8 ^- {. C$ }  a
/
: }& U# {' ^7 A1 B+ y; o0 _9 \; R: W/ ^+ D& `/ [* @
- d( m9 l) h7 \
每天2次
+ n4 _9 h: V& }9 w
& V- |7 W) a' V% f7 N2 ~6 l" x+ d, P
每天2次
" u1 U- i9 K9 E; ]( G3 c$ ?  Y. G: Z$ r; O9 F: @( M+ i
4 b% n7 V% _' R

  h4 q7 H& E5 b% h& }& WDO
$ E; c1 G& J5 v2 a3 s! ?6 {0 Q4 D  h

/ I! W% J: ]; }4 o9 \: L/
3 U+ Y$ M8 p3 F" o; o$ s" ^6 T  r9 A: B2 ]
  n1 K) H. ~0 J) p6 _. J, S$ V
/ + h& F% L$ J8 F* _: W) O$ a

0 @+ z3 C; L. X  O: c
0 @( T  ~2 R5 u% ^1周1次 + _1 j- }- g! ^

" U5 T6 b1 F8 K3 @+ C
* [$ d' K6 L: V" o/
* H. I, h( O" i0 U1 U*采用便携式Ph计;DO采用滴定法;COD采用重铬酸钾法。
9 I" t1 m+ y  y" h4 w  通过对监控点的定时监控,不但积累了大量的运行资料,对水质的变化,也可以随时进行调整。在运行过程中,生化池曾多次出现楯纤虫和丝状菌大量繁殖,污泥膨胀,池体泡沫封顶的现象。分析原因,水体中的毒性物质比较多;生化池悬浮污泥的浓度比较低,只有2%左右;水体中氮的含量较低。通过加大回流量和曝气量,污泥不外排,控制生化池悬浮污泥的浓度在8%左右,并增加尿素的投加量,运行一周后,生化系统又趋于稳定。1 ?+ q# ^  }. x- Z+ i9 x! G
处理效果
+ g( O( y1 x/ R  如表6-1所示:
* }) e7 E! Q' G; ?" F表6-1    处理效果一栏表
; {3 }6 P. [, W2 _4 [9 Y* k$ w3 P+ r2 X+ m2 H# u' O
6 N! @" A* a& C' e  P, W- v( ?) X
# L' v2 B4 o, t. S" e8 w9 k0 S% h
  c! G# u. P4 F, W( e

% A9 a4 ^, k9 u4 p; s  c. P$ H监测点监测项目
0 L) z9 X5 L! N& t- W+ [4 U: L! x9 a( e) k4 r; h6 {
% x: ~$ @! ]$ C+ W* _7 n( [( V
调节池
( s3 l, q9 ]* t% J5 F! k- m  x1 L. }" B4 y' C4 S( i7 d
8 D; M& D+ C2 J" `
气浮池 - Q8 u/ W* v! z

9 D. h7 ~- F0 g4 _' y! r7 l* h- G( q8 v9 _8 z$ Q
A/A/O池+二沉池+过滤 # f& d( B4 n0 w: R
# M' B1 d# J: {7 u0 r# B

9 w. A7 P2 t( J8 V/ G$ t
4 h- N+ ]  X3 z" n0 x- mpH
" H3 g+ s, ]+ |& f& e/ B+ ~
" |- q, U/ F$ }! B
! s4 K- ]' i0 ?$ @1 O# Z10-12 ) [% i9 G9 _6 L, D2 S
$ v& \. X1 w9 ^) Y
: A% \- S/ e6 Q5 }
8~9
% T0 ^/ v& r' r4 L! v& N0 h
: T, W" b. D+ X
0 d, |; q* R0 B# l: ?7~8 ! X/ I- a" j2 H+ ^& d
9 a# N' d! ]: ^# {4 E* _& A
6 q+ }8 {( e& E- \9 ]& A

3 X) V" g! a0 Q7 ?9 MCOD
+ Y7 y( d9 [% ]/ B3 l# d1 u1 l7 S4 I1 g

6 A) ^2 z; G2 F/ ?2 Y. S1418mg/l / m; `' O5 {7 f* V" y& x+ y

/ `0 I7 f  Z" h. v" o" U
6 p  T& R, F) I/ K' W848mg/l
3 P4 ?! _$ A2 X; ?- S8 c
4 _  A3 t* m  m  W9 Q; ]& B. Y- `# R! A8 f# r1 @3 K
88.5mg/l
: e0 \$ Z6 x- x& I) V+ s' u" W' e& b7 U4 `

/ r- L  p7 a6 i' b) V! C
% i% R( u8 x; mSS
- s3 l  x3 I2 s& \+ E/ E0 V, x! `6 ]$ B, u+ m- R* ^6 F
/ D( I3 Y3 Q: q+ C. o* |
1616mg/l " p( D1 _- u4 T: T  x
5 _( C/ d1 N5 _5 |: z

( G( ?3 l% s6 U6 i  b5 s162mg/l
' ?0 z( a6 W$ R' Z
- ^" [# g6 `6 f9 l  ~4 U- q
! @, L' J0 _/ a! J, ~' |21mg/l + x$ J! f% G& |, R% K6 g
6 }1 N6 `2 W9 y+ `
" F% M; Q5 T$ U4 G% }2 X
' \% h8 `. \3 z4 S9 Y3 i
石油类
2 G) [( I% ~  u1 ^5 q1 }
; }: W( n3 }* ?: W) _
4 V% k& T# r! V4 k80mg/l
4 H, o' z; K3 o3 W% p* B$ e# t- H  V6 y& s
4 [1 J$ u& S# n: u" Z6 P
3mg/l   M9 H8 B) O/ T! b5 E+ ~

! w0 ~$ h+ b2 C! d/ l+ [; P* H$ L/ X# \) W" K/ ~: c. U& p: M! t0 X  R9 o
1.55mg/l
5 q4 q/ k: r, g1 p; @+ V*采用便携式Ph计; COD采用重铬酸钾法。  G! C+ ^$ p$ h( `; o
技术经济指标 . _" Z) Q5 g' q. Q5 ^* B6 \
+ u, ^) V  |8 V! @
! Z/ ?8 w9 |- r' M6 {( e, A# T" m
% @3 V& C' \* m. U

% W; Z. F9 j7 R. O  ?- T7 `& T$ P7 Z+ d$ g

- C2 \( v: X7 ^1 K技术指标
2 X- d2 E5 k) ?  D7 g- Z  m: h2 Z! F( X
' t* G9 d2 M5 U1 v" b/ ^3 _
技术参数
: p2 h, r0 K9 @9 \3 o4 W" ]6 f/ H
2 a9 T- \, a* m! K( c$ p0 N( E0 ?
备注
' J. e+ p# h, c- _
1 M0 L1 V9 h3 F* E3 Q7 v* ?. F; a& A5 w; \: [' R
1 ~6 b) S# @6 m1 h/ @
工程占地
4 i2 ?! Z: r( N7 z5 z4 ?' S! F4 F+ y" N! K3 U5 l6 P

' X1 U# u% F) K& V2 V, R800m2 & G# F9 P& H- h3 A3 Z. k

+ V) z* W! i  O, c& l9 a1 s* `8 t- E8 `& ?3 Q  H
包括绿化 * n5 e6 }1 J2 F# g/ k: K" R

7 d9 H' A  R$ B' C
) i/ {9 T8 X: L9 I, k8 _: @0 p% A5 E
构筑物占地
" k  s' }+ S4 Y
" e5 F5 I$ h. p3 k$ i( f; R: Y$ b2 {- z1 n! k; I) }9 y5 D# I
525m2 1 ~, Y; C6 P% k: K0 o
/ F' w' a5 Z% p8 d0 g% _
 5 ~1 t+ q) S0 U2 y
* b8 `! S7 _/ G5 m* @

1 ^7 N! `; Q3 w! K; M+ I/ K8 j5 M/ g& h  I9 X; `
总装机容量
- p0 M" U( V' O; M2 e9 z: _* Q5 L( o! W. X

9 E8 ^7 O. @$ \0 H3 Z55.2KW
6 E, e2 C5 C8 {* V* V1 q+ P9 Z8 e' ]- [' K0 c1 Q# L# p
# [' M! d5 S" F; C  {. ?
含备用
# E- k( |# h, D1 o- C+ r
/ S$ u  H* m: x0 J6 m& p: d+ Q0 Q. K: L2 j$ q2 i. o

- D$ J, \+ s8 L7 d8 ~总投资 ; @  e; m: U0 ^9 i. C

. i  Q2 W% k2 ]& |! Q6 k  K5 {) A
320万元
0 E2 @: `4 S8 c' N, o8 [3 k5 x2 p* l8 H8 N# X* E
 
2 r# G! M+ H' p0 o1 G) b8 Q4 `% q. p/ i+ f" |# w3 x6 ]
3 a3 M* D7 N( W. \

3 n1 v: `) U, v& F- Z; X运行费用 , l6 |* ^9 R  I/ ?0 f' j  u
# o3 l4 S: b* C2 W$ k4 b
- `. g4 y, m. c. K' a/ s' ?" h
1.6元/吨   H. E( N, h( o; V5 f# g
# q6 s' b1 A6 i; @1 s
 / O! l4 i( u- k6 J3 p' V7 g

9 S3 [/ S( F: J& E, n: ?0 K3 P* b
$ L9 G& @* _( ^: i1 G" p$ }; ?! a
人员编制 * m" G" ?" j8 N. i6 @' Y- J9 s

/ W% W" W4 p- ?5 R" F6 [' j( o, ~- w1 s  d# q# P
5人
" ?! d' A: U' y, t; n! Z! c. b
2 k" I6 M9 a; l( T7 Z* I4 c   - X) l! \- t& v2 I# e5 }
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